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锅炉长期高负荷运行引发火灾事故_1.docx

1、锅炉长期高负荷运行引发火灾事故1 事故经过2002 年 4 月 28 日 9 时左右,热电下部岗位操作工常某及郭某在巡检时发现,3#锅炉冷灰斗南侧入孔门突然外溢燃烧的灰渣,3#鼓风机地面油污被引燃。他们当即报告车间。车间副主任吴某派操作工穆某带领民工灭火、清理现场并疏通冷灰斗积渣。10 时左右捅北侧出灰口时,赤热的细灰大量涌流,点燃地面油污,飞灰和黑烟顿时弥漫了现场,不断排出的热灰及炉渣喷向来#、4#球磨机,引起仪表控制及动力电缆着火。在紧急情况下(球磨机高位油箱面镜系有机玻璃,遇火易爆裂,润滑油会大量溢泄) ,下部司机立即关停了输油泵,球磨机跳车(仪表联锁保护装置启动) 。灰渣引燃油污及电缆

2、,大量烟气由电缆沟窜入场#、3#、4#炉控制室。球磨机跳车后,10 时 7 分 38 秒热电报告调度室:控制室全黑了,要求停炉。调席根据蒸汽压力减量时,接到火警的消防车已赶来扑救。10 时 11 分 13 秒一系统负荷由 4.1 万 m3 减至 3.6m3。30 秒后,调度员周某向调度室据此信息于 10 时 12 分 18 秒再次要求减量至 2.5 万 m3;10 时15 分 10 秒又通知压缩开 3 台“3 回 1”阀减量。 10 时 19 分 46 秒调度通知压缩减至 2 机最低量,即 1.2 万 m3,3 台机停车。5 分钟后要求减至 1 机最低量。10 时 26 分 40 秒调度员余某

3、从压缩现场报告调度室:一系统已停 3台剩 2 台,一入煤气管压力偏高(16KPa) ,要求降压至 5-6KPa。10 时 30分调度长钟某通知煤鼓岗位停运 1 台煤气鼓风机。压缩岗位遵照调度指令,连续实施操作。在执行停止 3 机供气指令,将 1#机切除过程中,调度再次指令停止 4 台机供气,保留 1 机最低量运行。2#机切气停运后,操作工赶往 3#、4#机关阀门时,1#机操作工任某返回,停1#辅机。在按动循环油泵停车按钮时,西配电柜内发生火花,随即听到一楼爆鸣,火焰从 1#机回中小学管缝隙窜至二楼平台。操作人员在用灭火器扑救的同时报告调度报火警。随后,1#机自动启动(初步判断系开车回路控制电缆

4、烧结短路所所致) 。该机操作工任某及工长段某见装立即赶往总变要求拉闸停车,另一操作工魏某报告调度。拉闸停车后,一楼大火熊熊, 浓烟滚滚。 车间技术潘某及操作工魏某发现煤气从倒“U”型出水管外泄燃烧,判断 1#机水封被冲破。在报告调度室要求停止一入总管供气的同时,在消防水枪的掩护下,打开了 1#机水封上水阀,煤气火焰很快熄灭。一楼顶部电缆桥架上的火势仍然很猛,并不时伴有爆鸣。报告调度完全断电后,经消防队员和其他员工的全力扑救,11 时 50 分火势被彻底熄灭。2 事故原因(1)热电火灾事故原因直接原因:3#锅炉长期高负荷运行,燃煤灰粉高达 40%,炉膛正压大,无法燃尽的煤粉被带至炉膛上部燃烧,致

5、使水冷管壁表面大量结渣。近期煤质的进一步恶化,使冷灰斗积存了大量灰渣。而炉子在运行状态下无法彻底彻底清理,加之炉膛上部大渣块掉落,引发大量积渣倾泄。管理原因:、车间工艺管理滞后,对煤质变化没有确定防范措施,排渣管理不严、排渣不及时。、工作安排不周密,只强调积渣的疏通,忽视了工作过程的安全防范。、油污未清除(2)压缩岗位火灾事故原因直接原因:、1#机操作工任某在现场煤气外泄时,未发现异常,仍按常规操作程序停运辅机,导致电火花引燃配电柜内积聚的煤气。、煤鼓操作工刘某、付某对设备运行过程中的压力变化监测、调整不及时。、系统大幅度减量时, 调度室未给煤鼓、 压缩岗位监视一入压力的明确指令,使一入压力超

6、标,冲破水封。管理原因:压缩岗位配员不足,系统在短时间内大幅度减量时,操作工忙于现场处理,忽视了对一入水柱压力的观察。、调度室在处理突发事故时,忙于事故岗位的联络指挥,忽视而不见了其它岗位的防范措施。、煤鼓岗位设在电除尘岗位,无法发现煤气压力的波动和异常。、压缩岗位对系统减量后,对一入压力超标,水封可能被冲破无预见性。3 防范措施(1)热电火灾事故防范措施冷灰斗排渣口改变方位,避开球磨机等重要设备。出渣口盖板限定开度,避免大量热灰渣涌出。及时清除现场油污等易燃物。加强管理,提高巡检质量,及时发现和清理灰渣。及时清理炉膛结渣,避免冷灰斗堵塞。加强安全教育,真正做到安全生产“五同时”。(2)压缩岗位火灾事故防范措施分别给一、二系统增设煤鼓上下限压力报警装置,并将监视信号移至电除尘操作室内,以便监控。对现行压缩岗位操作法进行修改。编写事故案例,组织员工学习讨论,杜约类似事故再次发生。加强调度及有关操作岗位人员的专业知识培训学习, 规范调度指挥和岗位处理程序。在适当的时候完成对压缩水封的技术改造。

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