1、光化起火事故调查一. 事故简述:3 月 20 日 7 点零 9 分(监控主机时间,后经确认比标准时间慢 5 分钟左右,以下时间均采用监控主机时间) ,光化二楼 R3305 上部保温层,靠近M3307 东边有火苗,并慢慢扩大。现场员工王朕发现后,立刻召集其他员工取来二楼的灭火器,将火扑灭,火苗持续时间约有 50 秒左右。事故没有造成多大的损失,但火灾发生在装置关键光化工序,如果没有及时发现处理,后果不堪设想, 必须通过这次事件,深究根源,举一反三,避免同类事故的发生。二. 事故经过:后经确认,燃烧的物质应为石蜡油,很可能是机械密封泄漏,没有及时检修,渗漏的石蜡油渗透过 R3305 保温层,R33
2、05 的蒸汽夹套接触(因为R3305 的保温砖破裂) 。当时整个过程如下:13 月 19 日晚 21:30 时,光化开始氯苯运转,蒸汽夹套开始通入蒸汽,R3305 的温度开始缓慢上升。录像显示当时现场无异常。23 月 20 日凌晨 1:00 开始光气浓度调整,早晨 6 点 30 分,光化工序光气浓度调整完毕,准备投 DAM,现场打开 3F 主阀,发现没有流量,通知仪表员工前来确认仪表指示是否正确。同时当班班长孙敬军安排现场排查,怀疑过滤器可能有 DAM 凝结,因此从软管站接 1.9s 化冻。据当班仪表人员胡书新回忆,当时 R3305 的温度应该在 110-120左右。3 当班员工王朕去二楼找铁
3、丝绑胶管,路过 R3305 时,看见有白烟,并有石蜡的味道。由于大修前,此处一直有味,因此他没有在意。4 王朕找铁丝后从原路返回,发现 R3305 处着火,立即从光化二楼南面取灭火器,刚好此时来确认仪表的员工赶到,三人一起合力将火灭掉。录像显示整个着火过程持续约为 50 秒左右。三. 事故原因分析和整改建议:经分析,可能是石蜡受加热,不断产生蒸汽,又因反应器蒸汽加套温度较高(5s 可能达到 160 以上) ,达到了闪点温度,此时稍有火星或者静电,蒸汽就会瞬时燃烧,此后又引燃了在蒸汽夹套上存有的石蜡,从而引发了着火。但是现场附近经过考察,已经排除存在出现用电导致的明火和动设备摩擦产生静电打火的可
4、能。因此明火源引起的燃烧肯能性不大。从文献中可知,石蜡油比较稳定,到 500oC 左右才会有明显分解,但在氧化铝,氧化硅等固体酸性催化剂存在下,加热至150oC 发生催化裂解反应,产生乙烯,氢气等低分子易燃气体,使得着火点降低,此次开车前出现相当量的石蜡油泄漏,部分石蜡油渗到含有氧化铝/氧化硅的保温层中, 开车后温度不断升高,石蜡油发生分解并释放出大量低燃点气体,引发了起火(过去有发现保温层渗漏石蜡油高温下缓慢氧化碳化的现象) 。由于此前从来没有对石蜡油对运行装置的安全性进行分析,一般认为是一种高燃点稳定的惰性物质,从来没有对其进行特别的防火措施,此前M3307 处一直有泄漏石蜡油的味道,所以在检修完成后,没有进行确认是否清理完毕。 如果严格执行现场 5S 管理, 不慎落在地面的废料废液必须用破布擦掉或用工业水冲刷,当时这样做了,这次事故就可以避免。此外,从供应的角度,光化以前要求使用的石蜡油牌号为 26#,其闪点应在 170左右,而此次根据粘度分析出来使用的石蜡油牌号为 10#,闪点为 140,闪点的降低使得发生泄漏后的起火危险的程度大大增加。现在还需要进一步确认的问题:此批石蜡油的具体牌号与生产厂家,与厂家联系,确认目前使用的石蜡油的牌号与性能参数,如果不符合要求,尽快更换, 避免发生类似问题, 建议对其他几个石蜡油贮罐也做一次分析。
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