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#4机高旁异常动作事故.docx

1、#4 机高旁异常动作事故一、事故经过2003 年 7 月 9 日上午 10 时 40 分,#4 机汽机房传来一阵蒸汽流过的声音,值班员发现高旁控制器红灯闪烁高旁打开了!大屏幕上负荷曲线从 298MW 逐渐往下走,来势突然,#4 机组人员立即各就各位,值长,运行部、厂部等领导陆续赶来现场,检修部的相关人员也开始研究处理措施。因为可供借鉴的成熟的经验较少,后果无法预料,大家都尽可能地想象可能出现的情况,并提出对应的办法。从 11 点至 12 点40 分,汽机人员主要是配合检修人员处理旁路油站故障,锅炉人员主要是控制汽温。锅炉班员也考虑了许多稳定机组和调节水位的办法,包括预投油枪,预启备用炉水泵,预

2、启电泵,设高水位等等,因为水位高跳值比低跳值少得多,所以只将水位设定在+25mm,以后的事态发展表明,这一决定是正确的;汽机班员也将负荷变化率改为 10MW/min,负荷目标值已输入框内,只需再点击“OK”按钮。因为旁路油站不知何时才能恢复正常,所以许多设想没有预先实施,但经过这一个多小时的热身,大家都已有了比较充分的思想准备,相信能渡过难关。12 时 30 分,旁路油站恢复正常,机组所有人员在单元长的指挥下,准备关闭旁路。12 点 40 分,高旁缓慢关至 30%,水位三冲量自动调节,波动反复且幅度很大,汽机门前压力有所上涨,一切还算正常。因为高旁 30%以下必须一次关完,危险就出现了!在将小

3、机切为手动调节之前的最后一次水位波动是这样的:水位下降,三冲量系统根据水位下降的速度快速加大小机开度,一分钟内两台小机均以跟踪至 100%,就在这时,主汽压力超高,如不降下,局面将无法控制,汽机人员点击负荷设定“OK”键,水位迅速上升至+200 mm,单元长令打掉 A 小机,锅炉人员同时启动电泵,切 B 小机控制到手动且往下减,幸运的是没有卡涩,减至 90%以下后,立即增加电泵勺管开度,水位在+200 mm 作短暂停留后,便转头向下,低至-140 mm 左右,便开始逐渐回升至正常水位,危险基本度过,后来大家又一鼓作气,加负荷,并 A 小机,启 F 制,倒厂用电,负荷又重上 290MW!二、事故

4、总结从这次高旁误动过程我们可以看到高旁异常可分为三个阶段:1、高旁自动打开,照理说应该也是比较危险的,但这次可能开得比较慢,只是见到负荷下降,别的现象出现较迟,希望有高人能提供这方面的经验。2、中间调整阶段。这一阶段的主要任务是控制汽温,因为再热汽温在 10 多分钟后才上涨,虽然之前我们已适当开大减温水,但仍然难以控制,最高涨至 550多,后来在专工的建议下,同时采取大幅降压和减负荷两种办法来稳定汽温,尤其是再热汽温和高旁排汽温度,最终负荷减至 190MW 左右且停止了最上层制粉系统,主汽温度稳定在 500多一点,再热汽温540多,高旁排汽 460多,主汽压 13.8MPa,再热汽压 3.2MPa,因为高旁减温水不正常,从当时的特定条件来看,如果不减负荷,主再汽温是无法兼顾的。3、关高旁阶段,这也是我们碰到的最惊险的阶段。因为这方面的理论研究不多,所以操作紧张且没有把握。当高旁在 30%位快速关闭时,问题就暴露出来了,主汽压力上涨有延迟,汽包水位调节有盲目自信和对控制系统过分相信,后来不得不打闸 A 小机,当然水位自动与停汽泵之间不一定有必然联系,但也不能证明没有必然联系,归根结底,还是估计不足所致。

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