1、2014 年 7 月 26 日 2#机解列一、事故经过7 月 26 日运行一值早班,1#炉、2#机运行正常,主汽温度540,汽压 8.90MPa,2#机带负荷 47MW。14 时 58 分 2#发电机102 开关突然跳闸,汽轮机甩负荷至“零”,转速升高至3120r/m,自动主汽门关闭,高压油泵自启,运行人员送汽封实施紧急停机操作,同时 1#炉安全门动作,运行人员打开对空排,实施减煤维持燃烧;电气运行人员检查后台保护信息发现“2#发变组 B 柜主变压器温度高报警”、“2#发变组 B 柜主变压器温度高跳闸信号”,就地手测 2#主变油温为 52;2#机转速下降后汽机运行人员挂闸重新冲转,发现调速汽门
2、未打开实施打闸,重新挂闸后再次冲转调速汽门还是打不开再次打闸,直至热工人员到电子间对 ETS 报警信号复位,再次挂闸冲转至3000 r/m,做好准备并网;电气与热工检修人员现场检查,后将 2#主变继保间发变组 B 柜温度高跳闸拆除二次线并退出硬压板保护,报警信号复位,于 15 时 34 分 2#机并网,15 时 54 分带负荷至 13MW,后缓慢增加负荷,逐步恢复正常运行。二、经济损失2#机于 14 时 58 分所带负荷由 47MW 降至零,于 15 时 34 分2#机并网,15 时 54 分带负荷至 13MW,后根据系统负荷情况缓慢增加负荷,期间影响负荷约 4 万 KW,损失约 2.5 万余
3、元。三、原因分析1、根据后台故障显示,2#主变本体油温高、保护动作是造成 102 开关掉闸的直接原因。2、7 月 21 日发生停机事故后,工程技术部对 2#主变南侧上层油温控制器以及二次接线进行了检查与处理,而未对 2#主变北侧上层油温控制器以及二次接线进行检查,未能将类似隐患彻底消除,造成同类事故再次发生。四、责任划分(略)五、存在的问题1、2#主变本体端子箱设计图(蓝图)中端子配线标识错误。2、电气值班运行记录表设计不完善,存在主要参数缺、漏项。3、电气后台主画面无报警弹窗显、无报警音箱。4、2#主变本体温度表计与实际存在较大误差。六、防范措施1、2#主变继保间发变组 B 柜温度高跳闸硬压
4、板暂时退出,要求生产准备部电气运行人员强化对该主变温度的监测,并做好相关记录,发现保护装置温度高非电量报警信号发出后及时汇报、处理。2、工程技术部督促吉通公司调试人员对 1#、2#主变、高备变、高厂变的所有保护,按照定值标准要求进行全面核实,实施点对点传动试验,做好记录并与设计图进行认真比对,发现异常及时处理并进行修订。3、工程技术部联系厂家完善 DCS 后台存在缺陷,在主画面设置报警弹窗,加装报警音箱设备,为运行人员应急响应提供先期预警。4、工程技术部、生产准备部各专业负责人对吉通公司就新厂主辅设备调试计划、范围、项目、进度及相关报告的完成情况进行认真审核,对照验收标准由工程技术部牵头汇总整
5、理,上报厂领导及相关部门。5、生产准备部要举一反三,组织对各专业运行值班表纸设计进行全面核查,进一步完善主辅设备运行参数记录,强化现场巡检工作力度,保证主要设备巡检到位、主要参数记录完整、全面,防止出现缺项、漏项。6、当班值长在指挥汽轮机启动前,要安排运行人员对报警信号进行全面核查,发现有报警信号未复位的,及时通知热工人员对该报警信号实施复位,待检查无误后方可进行挂闸冲转。7、各部门各级人员要严格执行逐级汇报制度,特别是运行出现异常、重大操作和大型检修工作时,严格落实“三必须”工作机制,领导干部紧盯现场,做好协调指挥,及时排除故障,确保安全运行。8、各生产部门要深刻汲取事故教训,严格落实安全防范措施,各职能部门要强化考核工作力度,坚决杜绝类似事故重复发生。9、各级领导干部要结合“领导干部下现场”、“跟班盯岗”、“四熟悉、三必须”等工作机制,深入生产一线、严查隐患、落实制度,真正发现问题并帮助解决实际问题,确保安全生产正常开展。
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