1、2014 年 7 月 21 日 2#机解列一、事故经过7 月 21 日运行四值早班,1#炉、2#机运行正常,主汽温度545,汽压 8.92MPa,2#机带负荷 47MW。14 时 59 分 2#发电机102 开关突然跳闸,汽轮机甩负荷至“零”,转速升高至3092r/m,自动主汽门关闭,启动高压油泵,运行人员送汽封实施紧急停机操作,同时 1#炉安全门(过热器定值左侧10.3MPa、右侧 10.05 MPa,动作值 9.8 MPa,回座值 9.2MPa;汽包定值左侧 11.86MPa、右侧 12.03 MPa;动作值 11.3MPa,回座值 9.3 MPa)动作,运行人员打开对空排,实施减煤维持燃
2、烧;电气运行人员调取后台保护信息发现“2#发变组 B柜主变压器温度高报警”、“2#发变组 B 柜主变压器温度高跳闸信号”,就地手测 2#主变油温为 56;15 时 09 分汽机运行人员挂闸重新冲转至 3000r/m,通知热工复位报警信号,准备并网;电气人员复位报警信号未实现,汇报当班值长通知电气与热工检修人员现场检查,后将 2#主变本体及继保间温度高跳闸二次线拆解,报警信号复位,于 16 时 09 分 2#机并网,16 时21 分带负荷至 10MW,后缓慢增加负荷,逐步恢复正常运行。二、经济损失2#机于 14 时 59 分所带负荷由 47MW 降至零,至 18 时左右恢复至 43MW(根据系统
3、负荷情况),期间影响负荷约 8 万 KW,损失约 5 万余元。三、原因分析根据后台故障显示,2#主变本体油温高、保护动作是造成102 开关掉闸的直接原因。四、责任划分(略)五、防范措施1、102 开关掉闸后,运行人员对该主变进行手动测温为56,要求工程技术部联系调试单位对 1#、2#主变、高备变、高厂变的重瓦斯、轻瓦斯、温度、压力释放、差动等保护,按照定值标准要求进行点对点调试,全面核实并做好相关试验记录。2、工程技术部联系厂家完善 DCS 后台存在缺陷,加装报警音箱设备,重点检查完善各运行参数测点,确保指示准确、上传到位。3、工程技术部组织对所有主辅设备电气、热工保护投退及定值设置等情况进行
4、全面核查,并将核查情况及时反馈调度室、生技科、安质科及相关领导;严格落实联锁、保护投退、定值修改管理制度,因安全生产需要进行联锁、保护投退、定值修改前必须严格按照审批程序报总工程师批准后实施。4、生产准备部要建立主变压器油温、油位登记本,运行人员强化巡回检查制度落实,定时进行认真巡检并做好相关记录,发现异常及时予以逐级汇报;对当班未能消缺的问题要严格执行交接班制度,做好安全技术交底,跟踪落实并做好消缺记录。5、工程技术部所属检修人员要积极深入现场一线,强化巡回检查制度落实,发现设备存在缺陷及时组织进行处理,保证设备完好率和备用率。6、生技科联系资质单位、工程技术部配合尽快组织对新厂1#、2#炉安全阀进行校验,确保动作准确、可靠、灵敏。7、新厂各专业汇总整理主辅设备存在缺陷,结合实际情况进行分类处理,根据与调试单位协议制定完善计划、工程节点和明确验收程序,尽快完成新厂发电机组调试工作。
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