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#5机组两台小机异常运行事件.docx

1、#5 机组两台小机异常运行事件一、事件经过2005 年 6 月 13 日 8:06,#5 机组加负荷至 240MW,5A、5B汽泵先后切至“转速自动”,监盘值班员李*、高*多次切 5A、5B 小机至“锅炉自动”不成功,8:08,汽包水位高至 236mm,单元长徐太俊令打闸 5B 小机并启电泵,增加出力,将 5A 小机切回“锅炉自动”,减少 5A 小机出力,增大电泵出力,调整汽包水位,8:10 分,5A 汽泵不出力,汽包水位急剧下降,值班员快速增加电泵出力、打闸 5B 磨煤机,切厂用电至启备变,8:11:24,汽包水位降低至-278mm,紧急停 5C 炉水泵,8:11:52,水位降至-347mm

2、,紧急停 5A 炉水泵,8:12:46,打闸5C 磨煤机,8:13 分,5A 汽泵突然出力,给水流量达 1247T/H,汽包水位急剧上升,单元长徐太俊令打闸 5A 小机,调整汽包水位正常,机组负荷最低降至 140MW。二、原因分析1、事件起因新华控制设计思想中,小机任一位置反馈为零后,自动取大值。6 月 13 日 08:06:14,5A 小机因#2LVDT 断,反馈值(假象)为全开,引发实际转速急剧向下波动超过 500RPM,造成 MEH 转速给定值与实际值偏差500RPM,小机控制切到本机自动(转速自动),这是本次事件起因。08:06:21,A 小机进入 VCC 手动,因当时指令比反馈大,调

3、门持续全开,A 小机出力饱和。08:06:29,B 小机转速指令上升超过实际 500RPM,切为转速自动,当时 B 小机调阀已全开,出力饱和。08:08:22,实际此时 2 台小机都在饱和出力,水位不断上升。运行人员判断小机失控,但不能判断是哪台或全部小机失控,打闸 B 小机(小机 B 当时正处于出力饱和状态)。08:10:00,运行人员对 A 小机手动减指令,造成 VCC 指令振荡,后 A 小机打闸。2、运行人员对于打闸小机的分析假想运行人员当时果断打闸 A 小机,就不会造成连锁反应。从静态判断的角度来看(指参数及其变化趋势),只有在波动初期短暂时间(20 秒左右),可以通过 A 小机综合参

4、数(通过前置泵电流、转速指令与反馈、流量、调门开度等)判断出。错过该时间窗口,A、B 小机运行参数基本相似,差异较小(A 小机处于 VCC 状态,B 小机处于转速自动状态)。从动态的角度(通过手动增减转速或调门开度),初步可以判断出主要问题小机是 A 或 B。从事件记录来看,运行人员显然没有意识到:当无法切回“锅炉自动”控制时,可以通过手动增减转速或调门开度。但是,以上只是事后的一种分析(调查人员、技术人员,光用于整理趋势图的时间就大于一小时)。真正事故处理时刻,当两台小机大幅度波动,且离开“锅炉自动”控制时,靠手动增减转速或调门开度来进行事故处理,是不现实的,这时,必须尽快将控制方式切回“锅

5、炉自动”或打闸主要故障小机。因此,没有经历类似事件,值班员很难判断出主要问题所在。3、运行人员未能够将 B 小机切回“锅炉控制”的分析关于为何运行人员未能将 B 小机切回“锅炉控制”?由于事件发生时只有短短的的几分钟时间,加上考虑到事故处理时的复杂性、紧张性,运行人员无法正确回忆出当时的每一操作顺序。安监、热工人员对照大量打印记录、数据趋势,艰难分析,查出问题症结。在 B 小机“锅炉控制”方式的切换过程中,有两个人参与切换操作,第一个值班员在一分钟时间发出多达 8次投“锅炉控制”指令,均不成功,原因在于,其只是在锅炉给水调节系统中试图由“转速自动”直接投“锅炉控制”,这是错误的操作。第二个值班

6、员,发现问题所在,立即按“转速自动”“软手操”“转速自动”“锅炉控制”的正确方式执行,但是,依然不成功,为何?原因在于:运行人员操作太快了。在 MEH 小机控制方式切换中,发出指令后,不需要确认,运行人员发出该三个指令一气呵成,而在新华控制设计中投“锅炉控制”,需要三个条件-发出“投锅炉控制”指令、在“转速自动”转速指令值与实际转速偏差小于 500RPM、CCS来的转速指令与 MEH 转速指令值偏差小于 100RPM 同时满足,方可执行,其中 CCS 来的转速指令与 MEH 转速指令是同一给定值,后者在前者的基础上进行 PID 运算后得出。由于当时特定状况,转速跟踪比较慢,加上通信时差,在运行人员发出“投锅炉控制”指令,在脉冲时间区域,CCS 来的转速指令与 MEH 转速指令值偏差在 150RPM 左右,MEH 无法接受“投锅炉控制”指令。经过数据趋势比较,该时间差在一秒以内,意味着如果运行人员在投入“转速自动”后,间隔 1.5 秒时间发出“投锅炉控制”指令,或不成功后再发出一次“投锅炉控制”指令,将能够顺利切换成功。很遗憾,一次不成功后,运行人员选择了打跳 B小机。从以上分析来看,部

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