ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:6 ,大小:19.21KB ,
资源ID:258428     下载积分:4 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/258428.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(电炉铸造生产中元素烧损及熔炼注意事项.docx)为本站会员(小魏子好文库)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

电炉铸造生产中元素烧损及熔炼注意事项.docx

1、1、元素烧损偏大感应炉中 Si、Mn、Cr 等易氧化元素的烧损,多在 3%5%。烧损超值,铸铁化学成分波动,必然要引起一系列的组织和性能问题。元素烧损大,一般发生在熔清时间过长,又未注意造渣保护的时侯。若废钢用量大,轻薄料多,炉料带水带锈,问题更是加重。避免元素烧损过大的办法是:(1)炉料尽量干净,形状不要枝叉,尺寸不能过大、过薄。(2)杜绝架料,并创造一切能快熔的条件。(3)熔炼前期要及时造渣,后期高温下有熔渣覆盖。充分发挥熔渣的保护作用。(4)如果工厂有切屑要利用,炉底可铺一些,熔清向熔池分批添加一些。2、铁液中 O 偏高感应炉没有冲天炉的氧化性气氛,而且由于铁液中的O和FeO与C产生反应

2、,使Fe 受到了 C 的保护,铁液中的溶氧是不多的。可是熔炼后期为了促使增 C 剂溶吸,常调低电频率以加强熔池搅动。如果“驼峰”过高,调频时间过长,铁液与大气接触几率增加,被离解的 O 离子将进入铁液。熔炼后期添加料未经烘烤,也会使O、H增加。近期,有业内人士提出:在 1500以上保温,O不会降低,而是提高的观点,可供参考。防止 O偏高的办法是:(1)熔炼后期调频不要过度。(2)后期不要使用潮湿的物料和工具。(3)过热温度不要过高,切忌高温下长时间保温。3、铁液 C 量低于预期铁液温度超过平衡温度,反应 SiO2+2C=Si+2CO 向右进行,造成铁液降 C 增 Si。所以配料时不能忘了补 C

3、。要掌握本厂的降 C 量,把 C 量如数补足。还要提醒一点,灰铸铁后期调整成分,要采取先 Mn 再 C 后 Si 的顺序。4、铸件机加工后,发现有裂隙状气孔裂隙状气孔是 N 气孔的特征。当N超限时容易发生,铁液中非金属夹杂物多,发生的几率更高。“病从口入”,所以要限制电弧炉废钢用量,电弧炉废钢的N高,而转炉废钢则不然。更要防止混入含 N 高的废合金钢料,如高锰钢、耐热的高铬铁素体钢和铬锰氮钢,以及奥化体钢等。当然这些合金钢带来的 Mn、Cr、N、Ni 对于铁素体球铁也是忌讳的。不同增 C 剂的含 N 量差别很大,煅烧石油焦的 N 量要比人造石墨增 C 剂高出许多,取某两种产品比较其含 N 量,

4、前者为 500ppm,后者仅为 2025ppm。SiC 含 N 量比人造石墨的还少,用之也是放心的。若发现铁液中 N 量高,应当机立断,用 Ti(Fe)、Al、Zr(Fe)等进行固 N 处理。必须说明,裂隙状气孔当然要防,但并不是 N 越低越好。对于灰铸铁,N 可缩短石墨长度,有使石墨端部圆滑的趋势,N 溶于固溶体可促使珠光体细化,并增加珠光体数量。N 还有孕育作用,促进石墨化。因此,可溶性 N 对灰铸铁有利用价值。在美国 GE 特殊合金灰铸铁的技术要求中,规定 N 量在 60120ppm,Ti 要限制在 0.025%以下。埃肯公司在谈到汽车行业中灰铸铁时,认为N的理想含量是 95160ppm

5、,并指出不要用 Ti、Al、Zr 进行固 N。5、灰铸铁孕育效果不佳在一些工厂,灰铸铁孕育效果不好,即使多加孕育剂亦无济于事。这与感应炉铁液中的 O、S 含量低有关。不同资料,数据虽有出入,但很接近:O10ppm,15ppm,在 20ppm左右;S0.06%,0.05%,在 0.02%0.04%。基本的解决办法是用 FeS 系增 S 剂,把 S提高至 0.07%0.10%。少数工厂后期还加增 O 剂,例如用海绵铁或烧结铁或切屑,使O达到 30ppm 以上。亦有工厂使用氧硫孕育剂。这些方法无非是生成氧硫化物,起石墨核心的作用。必须指出,在低 S 铁液中,形成了的石墨是比较容易消失的。这恐怕也是低

6、 S 灰铸铁铁液“孕育不上”的一个原因。关于 MnS,长期以来,常说 MnS 是石墨的核心。然而人们在显微镜下观察,不乏淡灰蓝色的 MnS 质点。因此 MnS 是否是石墨核心,在什么条件下才能成为核心,需要实证。况且,灰铸铁中常有 0.6%1.2%的 Mn,增 S 至 0.07%0.10%,这点 S 是远不足以满足 Mn=1.73S的平衡需要的。显然该 S 不是为了去平衡 Mn,不是为了生成简单的化合物 MnS 去起什么核心作用,S 与 O 只有与更活泼的元素,如 Ba、Ce、Zr、Al 等一起生成硫氧化合物,才能起到石墨的外来核心作用。6、球墨铸铁球化等级波动大某厂球墨铸铁的球化等级出现较大波动。经分析检查,原铁液 S 为 0.01991%、0.02872%、0.02399%、0.02660%、0.03338%、0.03885%、0.01559%,含量起起伏伏,球化自然不稳定。只有加强管理,稳住了原铁液 S 含量,球化等级才可能稳定。笔者了解到一个乡镇企业,原来用冲天炉生产低铬磨球,后来改用感应炉,低铬磨球照干,又接了球墨铸铁任务。但炉子合用,既不分用炉体,又不懂得洗炉。球化反应,光

copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6