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落煤管堵塞引发制粉系统爆炸.docx

1、欢迎光临安全人之家https:/落煤管堵塞引发制粉系统爆炸一、事件经过2006年 5月 28日4时 12分某厂13号磨煤机启动运行,2006年 5 月 31 日 0 时 19 分 30秒,13 号磨煤机功率突然下降,一次风量略有上升约2000m3/h,同时 13 号磨煤机出口压力和磨煤机内压力缓慢下降,0 时 20 分 23 秒,13 号磨内压力瞬间升至 23.2kPa,磨出口压力瞬间最高升至6.299kPa,磨煤机密封风与磨出口一次风压差最低降至 10.82kPa,磨煤机密封风与磨人口一次风压差最低降至8.1kPa,磨煤机一次风出入口压差最低降至 0kPa,炉膛负压最高升至 436Pa,磨煤

2、机出口温度逐渐上升,就地听到有爆破声音。根据以上参数的不正常变化,0 时 20 分 36 秒,锅炉主值立即启动 11 号磨煤机。0 时 21 分 15 秒停止 13 号给煤机运行,0 时 21分 20 秒,将 11 号磨煤机一次风量加至正常,0 时 21 分 30 秒,启动 11 号给煤机,0 时 22 分 03 秒停止 13 号磨煤机运行(停止前 13 号磨煤机功率降至 68kW),联系锅炉零米值班员及检修人员就地检查处理。0 时 23 分,锅炉零米值班员汇报,发现 13 号磨煤机一次风管路有漏点,后经现场检查确认为 13 号磨煤机内部爆燃。事发后现场检查情况:13 号磨煤机一次风人口管道(

3、门后)撕裂;13 号磨煤机一次风人口管道(门后)撕裂;一次风管道爆破附近的设备完好无损,13 号磨煤机附近附属设备完好无损,欢迎光临安全人之家https:/能够运行正常;13 号落煤管堵塞。由于一次风内漏导致磨煤机本体外表温度为 170,磨煤机出口管管壁温度为 140。停机后内部检查情况:一次风管道爆开 2 处;一次风室积粉不多,分析原因事发后一直投消防蒸汽(改造后的消防蒸汽可以清除一次风室的积粉);磨煤机磨辊未发现漏油;落煤管出口弯头以上堵塞,长度达 7m,煤粉比较细、比较湿,堵塞的地方共发现 3 处严防止制粉系统爆炸和媒尘爆炸事故重板结;磨内部以及一次风管道的其他地方未发现积粉以及过火煤。

4、二、事故原因(1)根据检查结果,此次落煤管共堵塞长度为 7m,主要有 3处板结严重,其他部位煤粉较湿,且入炉煤颗粒较细,目前分析由于入炉煤水分大(不排除浇水的可能),运行中在管内壁上长时间堆积板结,最终造成落煤管堵塞。(2)5 月 31 日 0 时 19 分 30 秒,13 号制粉系统在运行中突然发生落煤管堵塞,磨煤机功率降低,使进入磨煤机内的原煤减少,并导致磨内煤粉浓度逐渐降低,当磨煤机内部的煤粉浓度降低到煤粉爆燃浓度范欢迎光临安全人之家https:/围内时,与磨煤机内积存自燃的煤粉混合,最终达到爆燃条件(煤粉浓度、明火和氧气),发生爆燃。根据事后 13 号磨煤机曲线变化趋势看,磨出口压力瞬

5、间由4.0kPa 最高升至 6.299kPa,并很快压力回落,而磨内压力瞬间由 4.62kPa 最高升至23.2kPa,压力上升趋势明显高于磨出口压力的上升趋势,并且压力回落速度比磨出口压力回落得缓慢,说明当时爆燃的地点在磨煤机内部,并根据其压力回落的速度以及一次风管道损坏的情况来分析此次磨煤机爆燃的地点应该在磨煤机的一次风室,爆燃后产生的冲击由于大盘的阻挡大部分的能量全部向一次风管道释放,最终导致一次风管损坏。1号机组磨煤机一次风室消防蒸汽改造项目是在2006年的4月份小修中完成,改造的目的是为了消除一次风室内的积粉,防止自燃,根据调研结果,采取磨煤机启、停期间进行投入,但根据西安热工院提供

6、的试验说明,神华煤在 250环境温度下容易自燃,而该公司磨煤机一次风室有死区,煤粉不能被带走,所以一次风室在磨煤机运行过程中会存在自燃的积粉,通过此次爆燃事件,改变了一次风室消防蒸汽的投入方式,效果需进一步确定。根据该公司 2006 年编制的制粉系统防爆管理细则中的5.13 条款要求,“正常运行中当出现落煤管堵煤、给煤机断销子或原煤斗篷煤时,应投入磨煤机消防蒸汽,及时调整磨煤机的配欢迎光临安全人之家https:/风,及时停止磨煤机运行,防止磨煤机出口温度急剧升高”。但由于从功率开始下降到爆燃所经历的时间仅为 1 分 3 秒,当值运行人员判断异常后考虑到机组负荷以及温度的稳定,启动 11 号磨煤机,未对 13 号磨煤机投入磨煤机消防蒸汽,所以没能对磨煤机爆燃提前进行预控。三、事故教训防止电力生产重大事故的二十五项重点要求7.1.7 明确要求:热风道与制粉系统连接部位,以及排粉机出入口风箱的连接,应达到防爆规程规定的抗爆强度。但也应看到满足此项条件只能减轻制粉系统爆炸事故产生的危害程度,

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