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错用法兰垫漏油导致电缆着火.docx

1、欢迎光临安全人之家https:/错用法兰垫,漏油导致电缆着火一、事故经过某热电厂 2005 年 3 月 19 日 21 时 25 分,汽机运行三班2 号汽轮机司机发现 2 号汽轮机油箱油位由一 150mm 迅速下降到-172mm,立即报告班长,班长派另一司机检查漏泄点,同时报告值长、分场主任和生产副厂长。21 时 30 分检查发现 2 号汽轮机主油泵出口至 1 级注油器连接管道的法兰漏泄,班长根据油位急剧下降情况,请示值长于 21 时 32 分命令打闸停机。21 时 34 分漏泄处附近冒烟起火;值长在组织人力进行扑救的同时命令锅炉班长将 1 号锅炉停止运行、汽机班长、电气班长将 1 号机组打闸

2、停机与系统解列,并报市消防火警。21 时 45 分消防人员进人厂房进行灭火,22 时 45 分将火扑灭。机炉 DCS 部分控制电缆、模块烧损。二、事故原因对 2 号汽轮机主油泵出口至 1 段注油器连接管道的法兰进行解体检查,发现该法兰垫为橡皮垫(橡皮垫外径为 110mm,内径 45mm),这种垫在原国家电力公司颁发的 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求规定中是严禁使用的,橡皮垫已严重损坏和老化,有占橡皮垫总面积约 1/4 的部分被油喷出,已不存在。通过对烧损的电缆进行检查,发现电缆的防火措施存在不足。主要表现在,由于进入控制室的电缆过于集中穿入,欢迎光临安全人之家https:/客观上给封堵

3、带来困难,封堵后电缆之间仍有缝隙,同时也未采取其他补救措施,如:在重要部位未涂刷防火涂料(1)违反有关规定,错误使用法兰垫是导致漏油的直接原因。(2)漏点附近的主蒸汽管道及有关热体,特别是自动主汽门后的压力表管及一次门,被确认是着火起始点,是此次事故的间接原因。(3)电缆孔洞封堵及防火措施存在不足是造成事故扩大的主要原因。(4)运行人员对漏油发现不及时,且发现漏油后没有果断采取停机等措施是造成事故扩大的次要原因。三、事故教训(1)此次事故暴露出电厂对原国家电力公司颁发的防止电力生产重大事故的二十项重点要求简称(二十五项反措)贯彻不力,没有真正落实到位。二十五项反措 及中国国电集团公司颁发的“重

4、大事故预防措施”中都明确规定油系统法兰禁止使用“塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)”,而引发此次事故的直接原因就是错误使用了橡皮垫,埋下了事故隐患。(2)缺陷发现不及时,处理事故不够果断。1)发现不及时的表现。21 时 25 分司机发现油位由正常的-150mm 下降至欢迎光临安全人之家https:/-172mm,并报告班长,油位降低 22mm 需要一定时间,随后班长派人检查,21 时 30 分发现漏油点,中间又用了 5min。从发现油位下降到找到漏泄点,时间过长。2)处理不果断的表现。发现漏油点后,没有采取果断措施立即停机,而是进行处理,在处理无效的情况下下令紧急停机,表现为不够果断,延误了事故处

5、理时间。(3)消防知识培训、定期消防演习工作存在不足。对火灾扑救组织不力,现场指挥忙乱,暴露出现场生产人员在火灾扑救方法、经验以及灭火器材的使用上均存在一定的差距。四、防范措施(1)在防止油管道泄漏方面,一是禁止使用胶皮(含耐油胶皮)、塑料做法兰、阀门接合面的垫料,要采用厚度小于 1.5mm 的耐油石棉垫或青壳纸做垫料,以减少接合面缝隙,并且在附近着火时垫料不致迅速熔化失效;二是尽量减少油管道的法兰连接方式,改用焊接以减少泄漏点;三是对小直径压力油管(特别是高压油管)、表管采取防振、防磨措施,加大薄弱部位(与箱体等联接部位)的强度(如局部改用厚壁管),以防止振动疲劳或磨损断裂引起高压油喷处着火

6、。有的大型机组在制造设计中尽可能把高压油管套装在低压油管道内,这种布置对防止高压油管道泄漏喷油着火是很有效的。此外,对油管道材质和焊接质量也应定期检验、监督,防止长期使用产生缺陷隐患,在运行中断裂漏油。(2)在压力油管道(含润滑油压力管道)系统,不要使用铸铜阀门,以防止爆裂漏油着火。欢迎光临安全人之家https:/(3)在油管道泄漏点处和附近高温管道、热体保温层外加装铁皮护罩,防止万一漏出的油直接与热体接触起火。(4)提高轴瓦、油挡以及前箱接合面的检修质量,保持轴瓦、前箱不漏油。发生轴瓦、前箱等处漏油缺陷后要及时消除缺陷;在消除前要加强清理漏出的油,防止流到下部高温管道、热体上或渗人保温材料中引起冒烟着火。(5)汽轮机油系统特别是高压油系统漏油起火时,若火势较大或者是必须停机才能处理的缺陷,应该果断停机处理,而且应该由司机、班长在现场判断处理,不要层层请示汇报,延误时机扩大火灾。(6)汽轮机油系统火灾威胁到主油箱时,应打开事故排油门,将油排入地下事故油坑,事故排油门的位置应与主油箱保

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