1、欢迎光临安全人之家https:/停车不当氧升高 装置爆炸损失重1991 年 6 月 10 日,燕山石化公司聚酯厂氧化车间氧化装置反应器气相系统局部氧含量超标,形成爆炸性混合气体而爆炸,造成部分设备、管线破坏,死亡 1 人,直接经济损失 12.93 万元的严重事故。当日上午 10 时许,该厂氧化车间氧化工段按 1991 年度大检修安排及停车方案、程序进行计划停车。9 时 40 分,开始降反应器空气量。10 时停配对二甲苯、醋酸、催化剂混合料,并降混合进料量。10 时 30 分停进混合料,同时停进空气、随之在现场关闭保压阀和尾氧取样阀,关闭第二冷却器 HE302 冷却水阀,于 10 时 43 分氧
2、化反应器 HR301 气相管线系统发生爆炸。事故原因:这起事故可能是反应器气相系统中局部氧含量瞬间升高发生化学爆炸,瞬间产生高温高压。(1)导致反应器气相系统中局部氧含量瞬时升高的原因可能有以下几点:在事故发生的前一段时间,氧化反应工况欠佳,从 1991年 6 月 9 日至 6 月 10 日的 TA 分析日报和氧化部分仪表记录看:氧化反应器混合进料中催化剂浓度在规定指标的下限,水含量超过 12%,反应尾氧含量平均为 5.4%,氧化反应温度有下降趋势,TA 中 4CBA 有上升趋势,在该工况下,易造成气相系统中氧含量局部升高。欢迎光临安全人之家https:/氧化反应器混合进料调节阀被冲刷、腐蚀严
3、重,在停车过程中,在现场手动调节 HG204 泵出口阀、进料量波动,控制室操作工根据混合料进料量相应提高了空气量,造成混合料进料量与空气量不匹配,瞬时间氧含量升高。按操作法要求,在停反应器混合料进料的同时停止反应器的空气进入量,但实际操作中很难做到同步,这也可能造成氧含量瞬时升高。氧化反应器的两个空气调节阀,保持原状态在常温下,打压 0.4Mpa,做水泄漏试验分别为 3ml/min 和 6ml/min,但在空压机出口温度(208)和压力(2.93Mpa)下可能泄漏,而造成氧含量升高。由于以下因素,使混合气体达到爆炸极限。(2)关于爆炸火源:爆炸火源有两种可能,即:在气相系统局部燃烧引爆。可能气体夹带催化剂,滞留在气相系统某处(第一冷却器 HE301 上管板的沟槽里),促使PX 氧化,这时又趋于保温保压阶段,反应热不能及时移出,更加剧反应,形成高热点引起自燃并引爆混合气体。在反应工况下,混合气体的自燃点为 200300,可能形成极易燃烧的物质,但也不排除其他原因。爆炸中心:根据爆炸各部位破坏情况的考察分析,爆炸中心可能在第一冷凝器(HE301)顶部。欢迎光临安全人之家https:/这起事故也存在着思想麻痹、管理薄弱、设备腐蚀、职工素质等方面的一些教训,应认真吸取。
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