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压力容器事故分析报告(通用25篇).docx

1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故分析报告 25 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故分析报告 1 篇一、事故概况及经过1981 年 l0 月 3 日,湖南省株州市化工厂液氨储罐破裂,发生氨泄漏、立即停用,未造成爆炸事故,无人员伤亡。该储罐由湖南某化工厂机械厂制造,材料为 A3,工作压力为 25 兆帕,工作温度为常温,内径 1300 毫米,壁厚8 毫米。材料的化学成分和机械性能均符合要求。1981 年 10 月 1 日至 3 日气温为 2628,10 月 2 日、3日液氨贮耀压力为 13 兆帕,贮罐上的压力表、弹簧式安全阀、板式液面计等安全附件,都灵敏好用,未发现异常,使用时

2、间共 8 个月。10 月 2 日 3 时多,操作工发现有氨味,当时只渗漏,认为只是焊缝气孔渗漏,所以,8 时多将 6 毫米胶皮用栓把渗漏处压上,10 月 3 旧氨味很大,经检查原泄漏处已破裂,立即停用,是一起未遂爆炸事故。二、事故原因分析1制造中存在缺陷。贮罐有三处裂纹。两处裂纹都是以丁字口为中心,向环焊缝接合线延伸,一处内外侧都出现裂纹,一处只是外侧有裂纹。还有一处是在纵缝上,裂纹方欢迎光临安全人之家https:/向垂直于纵缝并向焊缝两侧的母材延伸。焊缝外形尺寸太差,纵焊缝宽达 42 毫米,裂纹处曾返修过,但无资料可查;环焊缝内外表面成形不符要求,太窄太高,母材与焊缝无圆滑过渡,易促使裂纹扩

3、展。人孔补强圈角焊缝与中间环焊缝丁字口处靠得太近,使人孔补强圈上环焊缝承受很大的残余应力。有强力组装现象,有的裂纹边缘有明显的锤击印。制造厂未对丁字缝作射线探伤检验,并取消了图纸的整体热处理要求。2存在应力腐蚀。由于返修、整形和焊缝过高而引起焊缝局部受力过大,在静拉力和介质作用下,破坏了表面保护膜,产生了应力腐蚀。三、防止同类事故的措施由于这起事故主要是制造质量问题,要求制造厂认真贯彻有关制造方面特别是焊接质量方面的规定,以保证质量,此外,投用后,使用单位应定期进行检验,发现问题,及时处理,切忌盲目蛮干,不按科学办事。压力容器事故分析报告 2 篇某年 10 月 22 日 20 时 15 分,某

4、助剂厂酒精蒸馏釜因超压发生爆炸,造成 4 人死亡,3 人重伤。一、背景与经过欢迎光临安全人之家https:/该厂某车间酒精蒸馏的工艺过程,是把生产过程中产生的废酒精(主要是水、酒精和少量氯化苄等的混合液)回收,再用于生产。其工艺过程是:将母渣(废酒精)储罐中的母液抽至酒精蒸馏釜,关闭真空阀并打开蒸馏釜出料阀,使釜内呈常压状,然后开启蒸汽升温,并将冷凝塔塔下冷却水打开。待釜内母液沸腾时,及时控制进汽量,保持母液处于沸腾状态。馏出的酒精蒸气经冷凝塔凝结为液态经出料阀流出。通过釜上的视镜看母液下降的位置是否趋于蒸完。酒精蒸馏釜容积为 20 000 L,夹套加热工作压力为 0.25MPa(额定压力为

5、0 6 MPa),事故前夹套蒸汽压力估算为 0 5MPa 左右。酒精蒸馏釜釜体与釜盖由 46 个橄榄螺栓连接,其破坏强度为 1.38x10620 3x106 N。当时釜内有约 1 m3(789 3kg)的酒精,当夹套蒸汽压力达 05MPa、釜内酒精蒸气作用力为 172x106N 时,便可把釜盖炸开(查当班锅炉送汽压力为0.85MPa)。酒精爆炸极限为 3.319.0。其他与事故发生有关的背景材料:(1)该蒸馏车间的设计未报有关部门审查批准,设计不规范,没有正规图样;部分电气设备不符合防爆要求,如离心机、排气扇等不是防爆型电机。(2)车间房顶为大型屋面板(混凝土预制板),未考虑泄压等问题,不符合

6、建筑设计防火规范的规定。(3)没有制定安全规章制度,管理不善,生产管理混乱。欢迎光临安全人之家https:/(4)大多数工人未经就业前培训,进厂后也没有认真进行技术和安全上的教育培训,只是在试产前 2 天进行了为期1 天的安全、消防、法纪、技术、工艺纪律教育。大部分工人缺乏安全生产知识,操作不够熟练,事故应变能力差。10 月 22 日夜班(19 时至次日 7 时)当班的 10 名工人,于 18 时 45 分分别在各自的岗位与前一班的工人交接班。酒精蒸馏工做完准备工作后(上一班工人已将釜内料渣出清,并已将釜冷却)开始抽料、升温,出料阀处关闭状态。20 时15 分酒精蒸馏釜突然发生爆炸并燃起大火。二、事故原因分析1 直接原因酒精蒸馏釜出料阀没有开启是造成这起事故的直接原因。由于出料阀未打开,当开通蒸汽升温后酒精蒸发,使蒸馏釜从常压状态变为受压状态;当釜内酒精蒸气压力超过釜盖螺栓的密封力时,将釜盖冲开,大量酒精蒸气冲出后与空气迅速混合,形成爆炸混合物,遇火源瞬间发生化学爆炸。2 间接原因(

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