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压力容器事故分析报告(合集19篇).docx

1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故分析报告 19 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故分析报告 1 篇(一)事故概况2002 年 4 月 12 日 13 时许,常州市城南钢瓶检测站长金某安排职工夏某等 6 人将 1 只 400L 的待检测环氧乙烷钢瓶滚到作业现场进行残液处理;金某在作业现场指挥。夏某将瓶阀门打开后未见余气和残液流出,将阀门卸下,仍没有残液和余气流出,夏即将阀门重新装上并关好。金某叫夏某将钢瓶底部的一只易熔塞座螺栓旋松。旋松后,即听到有“滋滋”的漏气声,金某说:“让它慢慢漏吧,不要去动它了”。于是工人们都去干其他工作了。到 15 时左右,金某离开单位。职工陈某在

2、现场对待检测的数只氯气钢瓶进行排放余氯(气)处理,职工盂莱、温某、张某 3 人在现场用铁锹清理地烘炉的煤渣。15 时 20 分左右,检测站作业现场环氧乙烷钢瓶突然发生爆炸,造成正在作业现场的陈、孟、张、温等 4 人受伤,经抢救无效陈、孟、张 3 人先后在 6 日内死亡。事故造成 3 人死亡,1 人重伤,直接经济损失 40 万元,间接经济损失 300 万元。经勘察分析,4 月 12 日 13 时许,环氧乙烷气体泄放出来,到发生爆炸时为止近 2h。环氧乙烷气体相对密度较大,沉浮于地面并与空气形成爆炸混和物,与环氧乙烷钢瓶形成一个体系;而该钢瓶内仍有 200 多公斤环氧乙烷。孟某等 3 名工人用铁锹

3、清欢迎光临安全人之家https:/理地烘炉煤渣时,由于摩擦、碰撞,引起环氧乙烷与空气的混合气体爆炸,并迅速引发一个体系内的环氧乙烷钢瓶内液相环氧乙烷爆炸(环氧乙烷的爆炸时间为 o.002s;速度为 350550ms;温度达 1200C)。爆炸导致现场的地操式行车向东南方向倾斜,地烘炉到爆炸钢瓶之间的接近地面部分电线和抛磨机被烧坏;而其上部的电线未见烧焦痕迹。爆炸还造成现场 1km2 范围内多处民宅门窗玻璃破损。(二)事故原因分析1.事故直接原因(1)金某违章指挥是这起事故的直接原因,也是主要原因。该钢瓶检测站站长金某违反规定,在未确认气瓶内存在残液的情况下,指挥野蛮操作,卸、装环氧乙烷瓶阀,松

4、开底部易熔座塞螺栓,任意泄放环氧乙烷气体,导致环氧乙烷气体大量泄放,酿成爆炸事故。(2)孟等 3 人无知操作,也是这起事故的直接原因。孟等 3人在清理地烘炉时,由于单位未及时给他们进行环氧乙烷危险性能的安全教育,不知环氧乙烷危险特性,在存在环氧乙烷和空气混合气体的环境条件下,使用铁锹清理煤渣因摩擦、碰撞等原因,导致了爆炸事故的发生。上一页 1 2 下一页压力容器事故分析报告 2 篇欢迎光临安全人之家https:/2004 年 4 月 15 日 21:00,重庆天原化工总厂氯氢分厂1 号氯冷凝器列管腐蚀穿孔,造成含铵的盐水泄漏到液氯系统,生成大量三氯化氮。4 月 16 日凌晨发生排污罐爆炸,1:

5、33 全厂停车;2:15 左右,排完盐水 4h 后的 1 号盐水泵在停止状态下发生粉碎性爆炸。16 日 17:57,在抢险过程中,突然听到连续 2 声爆响,经查是 5 号、6 号液氯储罐内的三氯化氮发生了爆炸。爆炸使 5号、6 号液氯储罐罐体破裂解体,并将地面炸出 1 个长 9m、宽4m、深 2m 的坑。以坑为中心半径 200m 范围内的地面与建筑物上散落着大量爆炸碎片。此次事故造成 9 人死亡,3 人受伤,15 万名群众疏散,直接经济损失 277 万元。事故分析经调查分析确认,事故爆炸直接因素的关系链是:氯冷凝器列管腐蚀穿孔盐水泄漏进入液氯系统氯气与盐水中的铵反应生成三氯化氮三氯化氮富集达到

6、爆炸浓度启动事故氯处理装置因震动引爆三氯化氮。事故直接原因:1、设备腐蚀穿孔导致盐水泄漏,是造成三氯化氮形成和富集的原因。根据重庆大学的技术鉴定和专家分析,造成氯气泄漏和含铵盐水流失是 1 号氯冷凝器列管腐蚀穿孔。列管腐蚀穿孔的主要原因是:欢迎光临安全人之家https:/1)氯气、液氯、氯化钙冷却盐水对氯气冷凝器存在的腐蚀作用;2)列管内氯气中的水分对碳钢的腐蚀;3)列管外盐水中由于离子电位差对管材产生电化学腐蚀和点腐蚀;4)列管和管板焊接处的应力腐蚀;5)使用时间较长,并未进行耐压试验,对腐蚀现象未能在明显腐蚀和穿孔前及时发现。1992 年和 2004 年 1 月该液氯冷冻岗位的氨蒸发系统曾发生过泄漏,造成氨进入盐水,生成了含高浓度铵的氯化钙盐水。1 号氯冷凝器列管腐蚀穿孔,导致含高浓度铵的氯化钙盐水进入液氯系统,生成并大量富集具有极具危险的三氯化氮,演变成16 日的三氯化氮大爆炸。上一页 1 2 下一页压力容器事故分析报告 3 篇事故经过2007 年 11 月 26 日午餐后,砂

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