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压力容器事故分析报告模板(通用23篇).docx

1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故分析报告模板 23 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故分析报告模板 1 篇2006 年 3 月 2 日凌晨 3 时,VCM 单体由球罐经泵通过108mm4mm 的碳钢管道输至 200m 外的聚合装置计量槽后,先后关闭计量槽入口阀、泵出口阀。3 月 2 日 12:10 左右,这段 200m 管道上的单向止回阀阀盖突然冲破,管道内 VCM 单体冲出,窜高达 2m,经紧急处置得以控制泄漏。经查,当天气温最低为 3,最高为 13。此段 200m管道,未设隔热层,装设的安全阀底部截止阀关闭,处于相对稳定的“满液”状态。事故原因简要分析:构成不设隔热层

2、、无泄压设施两个条件的液化气体管道,当充满处于“满管”时,其管内温度随管外气温变化,T,P,而致憋压爆破!据估算:9 个多小时管道内的温度、压力,由初始的3、0.19MPa 最终爆破时的 13、6.05MPa。事故教训:1、液化气体的“满管”危险,应与“满罐”、“满瓶”,一样重视;2、隔热层、泄压设施的作用,不可低估;欢迎光临安全人之家https:/3、除 VCM、液氯、液氨、LPG 等液化气体外,闪点45的可燃液体,应同样对待。两端阀门关闭且因外界影响,可能造成介质压力升高的液化烃和甲 B、乙 A 类液体管道,应采取泄压安全措施。压力容器事故分析报告模板 2 篇事故名称;盐酸贮槽爆炸。发生日

3、期:1988 年 9 月 20 日。发生单位:河南某厂。事故经过:车间安装盐酸贮槽塑料管时,需在贮槽外焊接塑料的钢支架。一名班长带领 3 人在花岗石盐酸贮槽上方施工。车用电焊焊钢支架时,引起 150m 3 盐酸贮槽爆炸起火,使正在槽上施工的四名工人落入盐酸贮槽内。造成 3人死亡 1 人重伤。原因分析:在盐酸贮槽顶部动焊时没有办理动火手续,属违章动焊。另外,盐酸贮槽的尖顶上没有排气日,使氢气在顶部聚集,动火后引起爆炸。教训:(1)严格遵守动火制度,落实各项安全措施,严禁违章作业;(2)盐酸贮槽顶部加设排气孔,既便于清洗,又不使氢气积聚。压力容器事故分析报告模板 3 篇2003 年 2 月 5 日

4、凌晨 1 时 55 分,山西某化工厂三车间I 系列冷凝水闪蒸器 Nt112(以下简称 Nt112)发生爆炸事故,楼上当班职工柴某因操作室坍塌坠落至零米平面死亡。欢迎光临安全人之家https:/爆炸设备及其相关工艺爆炸设备(Nt112)性能参数:Nt112 是 I 类压力容器。该设备设计压力 0.6MPa,设计温度 165,规格为2500691612,容积 30m3,介质为蒸汽和冷凝水,主体材料为 A48CPR 进口钢(相当于国产 16MnR 钢),设备本体有一块压力表,出汽管上有两个安全阀,当设备处于备用状态时与安全阀不相通,因备用时 F1 阀门关闭(见图)。设备相关工艺过程:Nt112 前与

5、高压冷凝水罐 NP112、NP113、NP114、NP122、NP123 连接(NP 为高压冷凝水罐的简称,其后数字为不同高压冷凝水罐的编号,其内压力均为 5.6MPa,温度260270),后与预脱硅系统相通。即压力为 5.6MPa 的水经节流孔板进入冷凝水闪蒸器,减压降温后,一部分水变为蒸汽,通过冷凝水闪蒸器进入出汽管送预脱硅,管道压力0.6MPa(见图所示);一部分水仍呈液态通过冷凝水出口至出水管进入热水槽,出水管上有排水管(阀)至地沟(点划线所示)。此设备已于 2002 年 11 月 12 日停止使用,即排水阀 F6 常开,其他阀门均关闭,直至事故发生一直处于备用状态。2003 年 2

6、月 4 日 9 时 15 分左右,当班操作工将排水阀 F6 关闭(见图)。事故原因分析设备在停用期间,本应切断进水阀打开排水阀 F6,使其处于常压状态。而三个进水阀(F3、F4、F5)经常压试水一个渗漏(滴水),一个泄漏(流水),一个不漏(不滴不流),虽关仍漏(两个阀门不正常)为设备的带压、增压直至超压欢迎光临安全人之家https:/提供了压力源。排水阀 F6 被关闭(据上述时间推算,排水阀 F6 关闭时间长达 16 小时 40 分),无法卸压,这是导致超压爆炸的重要原因。管理工作存在漏洞,白班职工违章关闭排水阀,而运行记录未注明,交接班时也未向接班职工说明,致使排水阀一直处于关闭状态。从爆炸后设备筒体的断口来看,绝大部分破口表面较为规则平整,且与母材成3045夹角,属韧性断裂。这说明钢板是由于超压而撕裂的。在人孔破口处发现,有大约 100mm2 的母材钢板严重减薄,实侧最小壁厚 6.3mm(原设计壁厚为 12mm),呈塑性变形特征。因为设备在制造过程中,人孔部位会产生应力集中,在运

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