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压力容器事故分析报告模板(精选13篇).docx

1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故分析报告模板 13 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故分析报告模板 1 篇近几年,随着钢铁工业的高速发展及高炉富氧等强化冶炼措施的采用,钢铁企业需氧量大幅度增加,尤其是管氧输送量的增多更为明显。管氧大多数采用纯氧、中压输送,因此氧气管道的安全运行尤为重要。防止氧气管道燃爆事故的发生,应引起广大同行的高度重视。本文就我厂新安装两个月后的一根氧气管道燃爆事故进行分析,供同行在管氧管理工作中借鉴。1 事故经过2003 年 7 月 17 日 0:30,因管网压力高,调度 指令停两台1500m3h 氧压机。0:40 操作工发现“一万”制氧机恒压装置压

2、力偏高,管网压力上涨较快,此时管网压力为 24MPa,申请停5000m3h 氧压机。0:56 正当操作工准备停 5000m3h 氧压机时,听见一声巨响,随后只见 1500m3h 氧压机房后天空一片火红,并持续了几秒钟。事后发现,一条新增的连接新建 16000m3h 制氧机与老空分系统的膨胀节被炸裂,被炸裂的膨胀节后面的 20 多米的氧气管道被烧黑并部分烧熔,同时周围的树及草被烧燃。操作人员赶紧关闭相应的阀门,组织扑火,才末使事态进一步扩大。2 事故原因分析欢迎光临安全人之家https:/事故发生后,公司立即组织国内制氧专家对现场进行查看和对事故管道、焊接处取样分析。现场查看及取样分析情况:管内

3、存在氧化铁 皮、焊渣及阀门加工的残渣等杂质;管内有锈 渣、水渍;管道附件弯头、变径不符合规范要求;管托、管座设计不合理,使膨胀节产生径向 振动而损坏;施工单位无施工资质。引起氧气管道燃爆的原因有如下几个方面:(1)施工质量问题是造成氧气管道燃爆的基本 原因。管内有氧化铁存在,熔融物剥落层内有铁 锈,说明管道酸洗不彻底;管道有锈渣、水渍,说明管道酸洗后没有进行钝化处理及安装完后较长时间内未投运时没有进行充氮保护;焊渣及阀门 加工的残渣存在,说明管道施工完后吹扫不干净。进行吹扫时阀门末拆除,阀门存在的死角吹扫不到。阀门不应参与吹扫,阀门应在拆除后单独处理,管道应用短管连接进行吹扫。施工质量问题造成

4、新安装的氧气管道内存在氧 化铁、锈渣、焊渣等残留异物,在氧气流动中成为 引火物。这些引火物的存在为本次氧气管道燃爆事故提供了基本条件。(2)管托、管座及管路走向设计不合理,使膨 胀节产生径向振动而损坏。由于管托、管座及管路走向设计时没有充分考虑管道运行中径向振动或位移,当管内压力变化时,管道产生径向振动或位移,欢迎光临安全人之家https:/使膨胀节也产生径向振动而损坏。压力升高以后膨胀节就被压破,氧气外泄,形成高速气流。当管网压力升到 24MPa 时膨胀节被冲破,氧气外泄瞬时流速达到亚音速(约 300ms),管内的 杂物在高速气流带动下与管道内壁发生强烈摩擦、碰撞,使管道局部过热达到燃点而燃

5、烧。有关资料 显示:氧气中混有氧化铁皮或焊渣,在弯管中的氧气流速达到 44ms 时,产生的高温能将管壁烧红;杂质为焦炭颗粒、氧气流速为 30ms,杂质为无烟 煤、氧气流速为 13ms 时,产生的高温能将管壁烧 红。因此当膨胀节破裂时,管道内的氧气流速大大 提高,致使施工中留在管道中的氧化铁、焊渣在高 纯氧中燃烧起来,钢管在纯氧中也燃熔。(3)氧气管道设计缺少安全保证措施。管路设计时未考虑在恒压调节阀前增加过滤器,造成焊渣等杂物将调节阀卡死,不能及时调节恒压 阀后管网压力,使管网压力超过正常工作压力。上一页 1 2 下一页压力容器事故分析报告模板 2 篇1.事故概况某年 4 月 8 日,广州市增

6、城县中新精细化工厂搪玻璃反应锅发生爆炸。该厂首次进行苯二甲酸二甲脂的试生产,所用设备是1000L 的旧搪玻璃反应锅。上午 9:30 开始投料,12:00 升温,15:00 左右发现反应锅盖边有液体渗出,用扳手拧紧紧固螺栓欢迎光临安全人之家https:/(卡码)。由于用力过大,有 2 只紧固螺栓被拧断,更换上备用的螺栓,继续试验。试运行中先后又有 3 只螺栓发生断裂,更换后继续进行,约在 16:00,反应锅发生爆炸。爆炸后,锅盖被抛到楼上;部分连接管飞到 50m 以外的后山坡上;车间楼顶被炸毁;3 人死亡,1 人重伤。2.事故原因分析1)设备陈旧,缺陷较多。事故设备是上个世纪 70 年代末期制造的,而且多年未用。中新化工厂安装前后既未进行检验,也未办理登记使用手续,设备安全状况不清。反应锅的紧固螺栓的材质采用的灰口铸铁而不是可锻铸铁不符合相关标准的要求。由于材质用错,其强度低于标准规定。同时,1000L 的反应锅应选用 56 只紧固螺栓,而该反应锅只有 52 只紧固螺栓。同时,设备上也

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