1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故分析报告模板 7 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故分析报告模板 1 篇河北省廊坊市某县煤气公司的一台 20t 液化石油气汽车罐车,于 2002 年 10 月 19 日在进入该县县城一家汽车修理所时发生事故,引起火灾爆炸,1 人被烧伤,直接经济损失约 200 万元。一、事故发生经过及破坏情况2002 年 10 月 19 日 15 时许,廊坊市某县煤气公司液化石油气汽车罐车司机,不遵守安全管理规定,在罐车内尚有15t 液化石油气的情况下,擅自将罐车开往该县一家汽车修理所,准备对汽车进行维修。由于司机对修理所门廊高度判断有误,致使罐车开进门廊的
2、时候,罐车安全阀撞到门廊过梁折断。在罐内 0.8MPa 的内压作用下,大量液化石油气迅速从安全阀断口喷射出来,修理所所在街道两侧 100m 范围内,瞬间达到爆炸极限。15 分钟后,由于静电作用导致泄漏的液化石油气发生爆炸燃烧,司机被烧伤。由于安全阀断口恰好在过梁下,火焰在过梁处反向罐体猛烈喷射,罐车内 15t 液化石油气在烈焰的烧烤下,温度迅速上升,使罐内压力大大超过 1.77MPa 的设计压力,安全阀断口发出尖厉的啸叫声,这是发生物理爆炸的前兆。现场救援的消防人员,只好组织群众迅速撤离现场,避免造成人员伤亡。由于火焰过度烧烤罐顶部位,使局部温度达到 1000以上,超过材料的相变温度,被火焰烧
3、烤处失去强度,在巨欢迎光临安全人之家https:/大内压的作用下,气体“嘭”的一声从罐顶突破,冲起 20 多米高,随即燃起更大的火焰。大火整整燃烧了 37 个小时,烧着了街道两侧准备修理的汽车 1 辆,摩托车 3 辆,烧毁了修理所的二层砖混结构建筑一栋。所幸没有发生空间爆炸。二、事故原因分析分析此次事故原因,主要有以下几点:1液化石油气汽车罐车司机安全意识薄弱,不遵守安全管理规定,是事故引发的主要原因。2煤气公司安全管理制度不落实,在罐车尚有 15t 液化石油气的情况下,竟然允许司机一人随便将罐车开到繁华市区修理,可见其内部安全管理之混乱。3罐车司机盲目自信不负责任也是事故原因之一。事故发生前
4、,罐车司机将罐车开到修理所门前时,下车目测了一下高度,尽管有人反对,他还是将车开进门廊,造成事故。4液化石油气汽车罐车的结构容易造成事故。尽管液化石油气汽车罐车安全阀采用内置式,但仍然高于罐体大约70mm 左右,汽车在通过桥梁、建筑时经常发生此类事故,据某省消防部门统计,2002 年该省共发生液化石油气事故 100余起,其中汽车罐车事故占 48%,在汽车罐车事故中,由于安全阀折断、泄漏所造成的事故约占 90%。三、事故启示这起事故给我们的启示有:1各经营液化石油气的单位必须根据公安部颁发的 61号令,自觉落实消防安全责任制。欢迎光临安全人之家https:/2消防部门要加强对液化石油气经营者、液
5、化石油气公司工作人员、液化石油气汽车罐车司机、押运员的安全教育、安全培训。对液化石油气汽车罐车司机、押运员的资格年审不流于形式,要实实在在地进行每年一次的安全及业务知识培训。3压力容器监督部门要对液化石油气汽车罐车做好年检工作,防止汽车罐车带病作业。4建议有关部门组织技术人员攻关,改造汽车罐车的安全阀、紧急切断阀及液位计等容易发生事故的安全附件。摘自 2003 年 04 月 16 日化工安全与环境压力容器事故分析报告模板 2 篇2006 年 11 月 2 日,陕西某氮肥厂因压缩机漏气引发了一场大火。直接经济损失达 4 万多元,但无人员伤亡。一、事故经过2006 年 11 月 2 日 0 时 3
6、0 分,陕西某氮肥厂合成车间2#H 型压缩机操作工李某发现一活门需要更换,于是,他就和另一名操作工张某一起更换了活门,而这时,正是夜班吃饭时间,李某没有向班长汇报也没有检查活门是否漏,就开起了压缩机,然后去吃饭。1 时左右,压缩机运转正常,压力达到一定值时,活门螺丝未压紧漏气,在向外喷射过程中由于摩擦而燃烧。由于火势较大,操作工无法靠近灭火,随即向当班调度、厂领导汇报,并拨打“119”报警。由于火势较大,旁边循环机的皮带轮也被烧着了,燃烧的橡胶泥流进了旁边的电缆沟,引燃了沟里的电缆和周围的小配电室。经过欢迎光临安全人之家https:/消防官兵和全厂职工的密切配合、奋力抢救,4 时 50 分,最终彻底扑灭了大火。二、原因分析1、责任心不强作为该压缩机的操作工李某,在平时工作中责任心不强,工作拖拖拉拉,不求上进。当班 0 时30 分时,该压缩机一活门需要更换,加之马上就到交班时间,他和另一操作工张某匆匆更换了活门后就开起了该压缩机。李某更换活门后既没有报告班长,也没有检查或们是否漏气,这
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