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压力容器事故分析报告模板(9篇).docx

1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故分析报告模板 9 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故分析报告模板 1 篇1991 年 10 月 8 日 6 时 50 分,淮阴有机化工厂中试室,一台生产高分子聚醚的 100 升高压反应釜突然发生爆炸,联接釜盖和釜体的紧团螺栓被拉断,重量约为 80 公斤的釜盖飞落到离原地 80 米远的地方,高压反应釜上安装的安全阀、压力表等也被炸毁。爆炸产生的气浪将房顶掀掉,约 20 平方米的中试室完全倒塌,三名操作人员当场被炸死。二、事故原因分析经事后调查分析,该起高压反应釜的爆炸是由于超温超压引起的。以环氧乙烷和环氧丙烷为原料生产高分子聚醚的生产工艺要求

2、,操作者严格按规程操作,在加料时皮采用“滴”加法,控制加料量,以避免反应剧烈后失控造成危害。但该厂操作人员违反了操作工艺,采用了“批”加法,一次投料过多,反应速度过快。1991 年 9 月以前,该反应釜在生产过程中曾发生过超压现象,因采取了紧急放空措施,没有发生爆炸。但该厂并没有从中吸取教训,制定严格的操作工艺,按规定调好安全阀的起跳压力,也没有按规定定好爆破片压力。该厂没有对操作人员进行必要的安全教育。10 月 8 日的高压反应釜爆炸完全是由于操作人员违章操作造成的,是一起责任事故。欢迎光临安全人之家https:/三、防止同类事故的措施1企业领导应认真学习国家有关规定,提高安全生产意识,增强

3、安全生产责任,必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,管生产必须管安全。2压力容器的使用和操作人员必须经安全教育、培训合格后方可上岗操作,应值得压力容器安全使用的基本知识,并严格按操作规程操作,不得违章操作。压力容器事故分析报告模板 2 篇1996 年 9 月 26 日 15 时 36 分左右,河南省某化工厂破乳剂车间一只环氧乙烷钢瓶突然发生爆炸,车间 8 个窗户的玻璃几乎全被震碎,车间东北角屋顶 6 块楼板塌落,东墙壁上部向外倾斜 15cm,爆炸造成钢瓶瓶体破裂成两块,一块飞出 6m 远,落在车间西部的冷却水中,一块落在 9m 外的东北门处。由于该厂因待料停工暂时放假,因而,除对厂房造成较大破

4、坏外,未造成工作人员伤亡。如果工作人员在场,后果将不堪设想。1基本情况11钢瓶欢迎光临安全人之家https:/此盛装环氧乙烷的钢瓶是 1988 年 9 月从北京某厂购进的液氯钢瓶,设计压力 2MPa,容积 410L,直径 600mm。1996年 9 月经南阳市另一石油化工厂液氯钢瓶检验站检验后改装环氧乙烷。9 月 6 日,从南京充装环氧乙烷运回后使用,此次充装是改装后第一次使用。9 月 24 日下午,用氮气将瓶中环氧乙烷向装置压送时,因钢瓶阀门堵塞不能使用,操作工将钢瓶搬至工房中放置,26 日 15 时 36 分即自行发生爆炸。12环氧乙烷的化学特性环氧乙烷属易燃、易爆、有毒介质,空气中最高容

5、许浓度 5mgm3,沸点 107 度,闪点小于-1778 度,引燃温度 429 度,爆炸极限 3 0100,最小引燃能量 0 065mJ。禁忌物:强酸、强碱、强氧化剂、热、氯化铁、氯化铝、铁和碱金属。2事故原因21直接原因(1)爆炸现场无明火,没有可燃物泄漏,工人放假,现场无人,环境温度不高,不存在物理爆炸的可能性。(2)通过取样送中国人民解放军防化研究所检测,样品中铁离子浓度 150ppm,氯离子浓度 4PPm。(3)该钢瓶在爆炸前 3 天向计量罐卸料时,操作工未对瓶口进行清理,且未将软管中的空气用氮气置换掉,直接将充氮气软管与环氧乙烷钢瓶连接。欢迎光临安全人之家https:/(4)按规定,

6、盛装环氧乙烷的钢瓶必须是不锈钢或经过表面处理的碳钢,而该钢瓶在改装环氧乙烷前,未对内表面进行任何处理。(5)钢瓶的安全帽没有按规定安装,而是直接用堵丝堵死,以致在钢瓶超压时,无法卸压。综合上述五点,得出钢瓶爆炸的直接原因是:环氧乙烷钢瓶是由原液氯钢瓶经清洗、检测后灌装,瓶内残留有铁锈和氯化物。该钢瓶在爆炸前 3 天向计量罐卸料时,操作工又未对瓶口进行清洁处理,就直接进行了管线连接,而充氮操作前又未用氯气置换出连接软管内的空气,使软管中的空气全部进入钢瓶中,并携带了瓶口处的少量铁锈、氯化物。而环氧乙烷遇铁锈、氯化物、氧气等都可发生聚合反应,放出大量的热量,导致瓶内沮度和压力的升高,当达到钢瓶极限压力,安全帽又未安装不能及时卸压,就必然造成爆炸事故的发生。22间接原因由于该厂是属于多种经营生产企业,具有较大的生产经营管理自主权,由此也带来了一定的负面影响,一个重要的体现就是重生产、重效益、轻安全,安全管理变得租放了,就埋下了事故的种子。(1)该厂没有健全压力容器档案,也没有向有关管理部门

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