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压力容器事故调查案例(精选18篇).docx

1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故调查案例 18 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故调查案例 1 篇事故经过1、某酒精厂一台蒸煮锅原设计封头与筒体为双面焊,制造时改为不开坡口的填角焊。2、某日,工人李某当班,但因为私事离开了工作岗位。3、李某回来后发现蒸煮锅出现严重的跑气泄漏,但他并没有打开放汽阀门排汽降压,而是将进汽阀门关闭便跑开了。4、在正常工作压力下,蒸煮锅忽然爆炸,锥形封头与筒体从焊缝处断开飞出,1500 公斤大米和玉米粉原料高速喷出,当场烫死一人,重伤三人,蒸煮、粉碎、糖化三个工段砖木结构的厂房全部被毁。事故原因李某擅离工作岗位,未能及时发现事故的先兆。直到蒸煮锅

2、爆炸前 5 分钟出现严重跑气泄漏,预示将发生事故时,李某也未打开放气阀门排气降压,而是将进气阀关闭只顾自己保命逃跑,这是导致事故发生的直接原因。该蒸煮锅原设计封头与筒体为双面焊,制造时偷工减料改为不开坡口的填角焊,造成土锥形与整圈过筒未焊透的质量问题,投入使用前未经相关质检部门验收检查,也是造成事故的主要原因。欢迎光临安全人之家https:/防范措施1、加强职工的安全管理,要求职工严格按照安全规章制度操作,遵守劳动纪律。2、对压力容器的设计和制造必须要符合国家规定的标准,并要经过特定的质检部门验收后方可投入使用。压力容器事故调查案例 2 篇(一)事故概况1997 年 2 月 24 日 0 时

3、10 分左右,某消防对车库内随车放置的一套正压式消防空气呼吸器的气瓶(以下简称气瓶)在静态放置 20 多天后发生爆炸。气瓶瓶体爆炸成 4 块,碎片卷曲变形,重 1.1kg 的碎片将 3mm 厚的车板击穿,击穿面积为 50cm?,其余2 块重约 0.57kg 的碎片飞出击在车内压缩机上,另一片落在原位置。从爆炸裂口方位来看,爆炸冲击波具有明显的方向性,将距爆裂口 1m 远的车壁板冲击变形。爆炸未造成人员伤亡。爆炸气瓶于 1997 年 2 月初充气,充入的气体未经过干燥处理的新鲜空气。(二)事故原因分析气瓶于 1996 年 1 月 25 日制造,公称压力为 30MPa,公称容积为 4L,主体材料:

4、40SiMnCrMoV,此批气瓶为新试制产品。检查爆炸气瓶,瓶体外壁油漆基本完好,内壁涂的一层防腐漆已部分开裂、脱落,并且内壁有大量的褐黄色腐蚀斑点(防腐欢迎光临安全人之家https:/漆脱落与未脱落部位均有),个别部位有直径约 1mm、深约 0.20.3mm 的浅腐蚀坑。爆炸气瓶瓶体已展平、弯曲变形,但爆破口边缘无明显减薄。根据断口上人字纹、开裂方式(剪切或正切)、颜色判断,裂纹起裂于内壁腐蚀坑处,裂纹从腐蚀坑中心穿过,在此断裂面腐蚀坑底部无剪切唇,有明显的锈痕,裂纹几乎穿透整个壁厚(3mm左右)。仔细观察腐蚀坑下断口,可见由腐蚀坑向外发散的放射状条纹。测量爆炸后气瓶的周长、瓶体周长没有明显

5、的变化。测定气瓶瓶体材料的硬度并近似换算力学性能,见表 2-3。从表中可知,气瓶瓶体材料的抗拉强度值约为 1766N/mm?,产品质量证明书中标明材料热处理后抗拉强度保证值小于 1550N/mm?,按 GB 509994 钢质无缝气瓶 中第 5.2.4.1 条规定“应对材料的实际最大抗拉强度进行控制,要求淬火后回火热处理的小容积瓶最大抗拉强度不应大于 1100 N/mm?”。从以上分析可知,该气瓶选用的材料不是制造气瓶的专用材料,制造工艺不合理,材料强度指标过高,塑性储备不足,呈脆性。气瓶内外防腐漆颜色没有发生变化,气瓶内发生的是物理性爆炸。(三)预防同类事故的措施1.气瓶制造应选用符合国家标

6、准 GB 509994钢质无缝气瓶 的材料;热处理工艺应保证标准中第 5.3.7.7 条款规定的“对欢迎光临安全人之家https:/淬火后回火热处理的瓶体,其组织应呈回火索氏体”。制造厂应严格按标准规定制造合格产品,不能片面追求材料的高强度指标。2.尊重科学,按科学规律办事,违反科学规律必将自食其果。压力容器事故调查案例 3 篇一、隐患举报2004 年 5 月 15 日,我局接到省安监局转来群众来信,反映铜陵液氯气瓶隐患问题。我局当即要求铜陵市局尽快核实情况,消除事故隐患,并于 5 月 19 日派员专程对铜陵液氯气瓶隐患处理进行督查。二、隐患情况铜陵市包村金矿黄金选冶厂是一个停产多年的企业,现场核查除举报反映的 4 只液氯气瓶外,又发现 2 只废弃液氯气瓶。液氯气瓶自 1992 年起放置至今,处于无人管理状态。4 只气瓶露天放置在泥土上,有 2 只气瓶为满瓶,分别盛装不足 1 吨和 0.5吨液氯,其余存有不等重量的液氯。由于长期放置在废弃硫化物边,气瓶表面腐蚀严重,瓶体可检测部位(部

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