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施工培训资料:混凝土案例分析.docx

1、【实例 1】水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快某工程在 6 月份浇注 C30 梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。原因分析:经查所进水泥温度达 80,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。防止措施:在夏秋季节 5-10 月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于 65。【实例 2】外加剂冬期时结晶,堵塞管道在 11 月到次年 2 月份,由于气温下降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现较多结晶,堵塞管道和蝶阀,造成计量缓慢。原因分析:公司在用的萘系高效减水剂中 Na2SO4 在气温较低时,达到过饱和而析出晶体。

2、防止措施:与减水剂供应商协商调整减水剂配方,由含固量由 32%降到 20%含固量,已基本解决析晶问题。【实例 3】雨水或冲水进入外加剂罐,造成浓度降低影响混凝土坍落度某日开始供应工程的混凝土出厂前由检测台检查时均发现坍落度偏小情况。原因分析:检查减水剂罐上方进料口被人打开后未盖好盖子,下暴雨及可能冲洗罐顶的水流入罐内,造成减水剂浓度下降。防止措施:进料供应商在将减水剂泵到罐内后,应及时将上方盖子盖严,材料员加强巡察。【实例 4】将木钙减水剂误用为萘系减水剂造成缓凝在供应某工程二层梁板时,施工单位反映凝结时间太长,浇筑后 24 小时仍未凝固。原因分析:经检查配合比下料记录,普通减水剂被当作高效减

3、水剂输入电脑,高效减水剂主要以萘系为主,按粉剂掺量为 0.5%0.8%,而普通减水剂主要成分为木质素磺酸钙,掺量为 0.25%0.3%。当木钙超过胶结材料用量 0.4%时就会出现严重缓凝。纠正措施:使用木钙减水剂掺量应严格控制,配合比输入时必须有另外操作员复核。【实例 5】不同品牌防水剂混合使用某工程地下室外墙 C40P8 施工,发现一车混凝土坍落度偏大退回。原因分析:经检查进货记录,同期进货的两种防水剂用于两个工程中,一种有明显减水作用,另一种减水率较少,工人在搬运袋装防水剂时出现混杂使用的情况。纠正措施:每批防水剂(包含膨胀剂等)进厂时必须复检合格才能使用,仓库物资堆放应隔离和标识,不得混

4、用。【实例 6】砂中含有大块的泥块和卵石在某工地泵送施工时发现泵车下料斗上有较多大块鹅卵石和泥块。原因分析:砂场供应河砂在抽砂时筛网破损,抽料口插入太深,将河床底部的大块石头和泥团抽到砂中。纠正措施:砂场应定期检查抽砂机筛网是否破损,公司砂石进料口及主机楼待料槽应加装隔栅,防止杂物进入混凝土。【实例 7】碎石含泥量超标雨天后所进碎石含泥量超过 1%,造成混凝土需水量增大,混凝土强度下降。原因分析:下雨后碎石破碎过程含大量砂土,振动筛分时无法分离干净。纠正措施:在上料码头增加冲水设备,将含泥量控制在标准范围内。不合格碎石严禁进仓。【实例 8】粉媒灰、矿渣质量不合格公司采购 F 类一级灰,进厂时细

5、度、需水量比和烧失量等指标偶尔达不到要求;采购的 S95 级磨细矿粉,7 天和 28 天活性指标偶尔达不到要求,但检测周期长。原因分析:电厂燃煤质量出现波动,粉煤灰分选设备出现故障,引起质量波动;矿渣来源不稳定,比表面积偏小。纠正措施:每车粉煤灰和矿渣粉进厂后应检查细度或需水量比合格才能入库。每车检测矿渣比表面积400/kg 合格才能进库,定期到供应厂抽样。【实例 9】水泥、粉媒灰和矿粉等粉状物进仓前须经筛网过滤主机楼操作员反映螺运机被杂物卡住,造成电机烧毁。原因分析:散装物料进仓时,含有铁钉、钢球等球磨机中杂物,卡入螺运机间隙。纠正措施:所有进料管口前加装10mm 孔径的筛网,防止大块杂物进

6、入罐中。【实例 10】原材料混仓某工程供应过程现场质检员发现混凝土粘性差,颜色偏白,经快速检测强度明显偏低,对已浇注的混凝土清理干净重新浇注。原因分析:供应商驾驶员不熟悉公司管道布置情况,接错管口,将粉煤灰错打入水泥罐中。纠正措施:所有粉料罐口必须加锁,标识清楚,材料员加强各材料库的巡查监督。配合比管理【实例 11】泵送高度和长度变化未及时调整配合比1)某工程地下室底板 C40P8 供应过程发生严重堵管现象,现场泵管长度超过 200 米。2)某工程施工二十一层柱墙时,多次发生堵管现象。原因分析:施工单位在下达生产任务,未写明泵送高度或泵送水平管长度,而按普通 5-31.5mm 碎石和普通泵送坍落度开具配合比,造成堵管爆管。纠正措施:1)泵送高度超过 20 层或 60 米时,必须注明 5-25mm 碎石粒径,且坍落度应160mm。2)泵车班布管时宜布得横平竖直,尽量减少弯头和变管数量,如水平管道长度超过 150 米,坍落度应160mm。【实例 12】砂细度模数变化影响混凝土坍落度某工程施工过程出现坍落度偏大,混凝土出现离析现象。原因分析:河砂细度模数变大,比表面积减小,引起坍落度偏大。纠

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