1、锅炉车间1#三废炉高温过热器爆管事件讲解了2014年2月18日早班锅炉运行异常的具体过程。事件中,1#三废炉在2:20左右突然出现炉膛负压消失,蒸汽流量从32t/h骤降至18t/h,余热锅炉进口温度由736降至652。巡检工现场检查发现高过人孔存在漏气声及炉顶漏灰现象,值班人员于2:40执行紧急停炉操作。该文档描述了爆管事件的两大核心原因:其一,汽包汽水分离器因长期钠离子含量偏高存在脱落风险,导致液位正常时仍发生间断性带水现象;其二,现场液位计与远传液位计数据差异显著,致使过热器带水风险加剧。针对事故根源,文档提出两项关键防范措施:在春季检修期间对汽包汽水分离器实施全面排查,并通过设定远传液位
2、控制低限运行参数优化操作标准。该分析完整呈现了从异常征兆识别到应急处置的全链条响应机制,揭示了设备监测盲点与工艺控制缺陷的耦合作用,为同类装置安全运行提供系统性改进方向。锅炉车间1#三废炉高温过热器爆管事件适用于化工、电力等涉及余热锅炉运行的生产企业。该文档特别适用于锅炉操作人员、设备维护工程师及工艺安全管理人员,可帮助其深入理解高温过热器带水爆管的典型诱因与处置逻辑。对于火力发电厂、冶金企业等使用三废炉装置的工业场景,该案例具有直接警示意义,能指导操作人员精准识别蒸汽流量突变、温度异常等故障前兆。安全监管部门可将此作为特种设备事故分析范本,用于完善压力容器巡检规程与应急响应培训。文档中关于液位计数据比对与离子含量控制的改进措施,对从事锅炉水质管理、仪表校验的技术人员具有实操参考价值。同时,该事件暴露的汽水分离器结构性风险,为设计院所优化高温高压设备抗扰动能力提供了工程改进依据。