1、开关过电压保护器短路事故2014 年 12 月 3 日 16:01:54,二矿变电站谢二 2 开关过电压保护器 A、B相短路导 70致谢庄站谢二 1 开关保护动作跳闸,造成二站 35kV 中母、西母失压,谢二 2 开关故障,期间二站 6kV 中母、西母失压 2min27s。16:04:21 二站值班工合上二60 和二60,恢复 6kV 中母、西母供电,二 1 号主变带全站负荷。一、事故经过二站系统图如图 32 所示,2014 年 12 月 3 日,大风。正常运行方式为贾二2 运行带 35kV 东母,谢二 2 运行带 35kV 中、西母,一二 2 热备,二七 1运行带七站负荷,二350 运行,二
2、 1350 热备,二 1 号、2 号、3 号主变分段运行,二 I60、60、60 热备,二 1 号、2 号站变分段运行。8:36 后台机连续多次语音告警报“二 35kV 中、西母零序电压告警(瞬时接地)”。8:58 汇报电调。贾二线线路异常,10:21 电调命令调整运行方式为谢二2 运行带 35kV 东、中、西母,贾二 2 热备,一二 2 热备,二七 1 运行带七站负荷,二350 运行,二 1350 运行,二 1 号、2 号、3 号主变分段运行,二 I60、60、60 热备,二 1 号站变停止运行,二 2 号站变带全站低压负荷运行。10:37 之后,35kV 东母、中母、西母多次瞬间零序电压告
3、警(瞬时接地) 。10:39 汇报电调。10:41、10:48 分别向电调、厂调某成汇报并说明谢二线持续不断瞬间接地,带全站负荷非常不可靠,一旦谢二线失压,将造成二站全站失压。12:00,按电调命令调整为正常运行方式,贾二 2 运行带 35kV 东母,谢二 2 运行带 35kV 中、 西母, 一二 2 热备, 二七 1 运行带七站负荷, 二350运行,二 I350 热备,二 1 号、2 号、3 号主变分段运行,二 I60、60、60 热备,二 1 号、2 号站变分段运行。运行方式恢复为谢二线带二 35kV 中、西母之后,二 35kV 中、西母瞬时零序电压告警现象一直未消失,持续至事故发生前。1
4、6:05 谢二线一直瞬时接地情况汇报电调。16:08:54 室内交流照明闪烁,有站变自投响声,警铃响,后台机语音报:二 35kV 中母失压、2 号站变失压、二 35kV 西母失压。王小令检查后台机发现 35kV、6kV 中、西母各遥测值为 0;检查主控室交流柜发现二 1 号站变带全站低压负荷;2 号、3 号主变均无保护动作。同时当班人员开始检查,发现 35kV 高压室有浓烟冒出,并开启 35kV 高压室排风扇;检查运行中的 2 号、3 号主变无声响。16:09:57(录音电话与后台机时差 7min)电调打来电话命令断开谢二 2时,值班人员汇报检查结果“高压室有浓烟传出,事故点无法及时判明”,电
5、调重新下令时,“断开二 62、二 63,用 1 号主变带全站负荷”。值班人员主控室断开二 62(断开时间为 16:10:18) ;断开二 63(断开时间为 16:10:34) ,迅速到 6kV 高压室现场确认二 62、二 63 开关确已断开,就近合上二60,检查确实已合好(时间为 16:11:13) ;合上二60,检查确实已合好(时间为 16:11:21) 。注:从 16:08:54 二站 356kV、6kV 中、西母失压,到 16:11:21 恢复 6kV 中、西母供电,共用时 2min27s。16:16 高压室烟雾逐渐排尽,进入 35kV 高压室检查,发现二 06 板(谢二2)后盘门着火、
6、盘门已凸出变形,值班人员手持灭火器扑灭火源,检查确认(谢二 2)盘后门火源确已扑灭(时间为 16:18:30) 。事故现场照片如图 33 所示。二、事故原因1.系统频繁单相接地导致系统电压不稳定,受非接地相电压升高影响,谢二 2 开关过电压保护器 A、B 相短路,谢二 1 保护装置动作,重合失败,是导致二站 35kV 中、西母失压事故的直接原因。2.运行人员对 1 号主变过负荷处置方法不当。虽然 1 号主变过负荷后及时通知用户压减负荷,但未向电调汇报,导致负荷压减缓慢,主变过负荷运行时间较长,是造成事故的主要原因。3.运行人员对事故处理相关内容掌握不够全面,执行不到位,电调调度员对事故影响范围的判定不准确,是造成事故延长的主要原因。三、防范措施1.组织职工认真学习规程,不断提高事故处理水平。在以后的工作中做到安全、迅速、灵活处理各类事故,不断提高矿区电网运行管理水平。2.针对供电系统频繁接地,组织运行及调度人员认真学习有关管理规定,提高安全意识。四、启示判断影响决断,果断来自对事物了然于心。
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