1、某电厂一次风机失速造成的机组跳闸停运故障一、事故经过某厂 2011 年 4 月 18 日由于#12 一次风机失速造成一次风压低,制粉系统相继跳闸,锅炉燃烧恶化,负荷下降,汽水系统转入湿态运行,系统受扰失稳,触发动作锅炉 MFT(首出为汽水分离器水位高高) 、汽轮机跳闸、发电机出口断路器跳闸、灭磁开关跳闸,导致机组停运。二、事故原因及暴露问题1、入厂煤热值偏低,总煤量高出同等工况下设计煤量。2、六台磨运行方式增加风机运行出力及管路阻力,风机工作点向不稳定区域移动。3、事故发生在午后,正值环境温度高和起风阶段,间冷塔受切向环流风的影响,背压有所上升,迫使锅炉增加出力。4、 一次风机动叶所使用的 S
2、IPOS 整体式电动执行器因厂家设计安装在机壳上,就地振动大,造成#11、#12 一次风机在此次自动增加出力过程中,#12一次风机动叶犯卡,#1 一次风机流量大幅超过#2 一次风机,此消彼长,致使#12 一次风机失速。5、#12 空预器漏风率偏大、出口风道、出口挡板漏风,虽进行过在线间隙调整、紧固等临时措施,但#11 一次风机单侧运行方式下,一次风压仍然偏低。6、运行人员的事故处理经验和心理素质有所欠缺。三、事故防范和整改措施1、加强入厂煤热值管理,合理配煤掺烧,控制总煤量不超过 340 t/h。2、进行制粉系统现场性能试验,优化磨煤机运行方式,确定最佳磨煤出力、煤粉细度、加载力、风煤比和系统
3、阻力。3、根据风机性能曲线图,确定一次风机实际稳定运行范围,优化一次风压与负荷曲线。4、目前我厂给水控制不是全程自动。为了提高给水控制水平,开展给水全程自动控制组态讨论、研究与调研,尽快改进优化给水全程自动调节品质。5、加强运行人员事故情况下制粉系统、凝结水系统、给水系统、风烟系统的手动关键性操作的深入分析与培训。6、尽量不采用 6 台磨运行方式,需启动第 6 台磨时,制定执行启动第 6台磨技术措施,实行升级监护制度。7、做好针对目前设备系统所存在安装隐患的事故应急预案编制、学习与演练。8、开展凝结水变频运行逻辑的分析与优化工作。实现异常情况下变频调节与除氧器上水调阀调节的正常切换配合,确保事故工况下低旁及三级减温水压力。9、优化一次风机失速控制逻辑,改为失速后自动切动叶自动为手动并关小至 10%。10、手打风机可以触发 RB,增加风机失速自动触发 RB 功能,通过成熟的热工控制逻辑来自动调整机组出力,避免运行人员在事故工况下操作失误导致事故扩大。11、将风机动叶电动执行器由固定式更换为分体式。12、取消锅炉 MFT 联跳密封风机逻辑。
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