1、直流母线失电 引起 6kV 母线失压2011 年 9 月 1 日 16:30,某发电公司运行人员在#1 机主厂房直流 II 母倒为直流 I 母接带操作过程中,由于操作票内容填写漏项,造成#1 机直流段母线失电;在#1 机直流段母线合闸送电时,6kV 公用 OB 段进线开关测控装置(CSC-211)跳闸板因设计缺陷,在直流控制电源开关分闸后合闸瞬间,直流电压、电流外部回路受分布电容影响,波形畸变产生较大的冲击电流,跳闸回路防跳继电器电流线圈动作,导致 6kV 公用 OB 段电源开关OB 开关跳闸,6kV 公用 OB 段母线失压。一、事故经过2011 年 9 月 1 日,#1 机组 380V 保安
2、 PC B 段计划检修, #1 机组 380V 保安 PC B 段母线倒为空载运行,15:30 值长下令“将#1 机主厂房直流 II 母倒为直流 I 母接带”,操作人、监护人对照 ECS#1 机主厂房直流系统图填写操作票,16:10 逐级审核签字后执行#1 机主厂房直流 II 母到为直流 I 母接带工作, 16:30: 52 集控室正常照明失去, 6kV 公用 OB 段失电, 经检查 16:30:52#1 机组 220V 直流失电, 16:31:22 恢复供电正常, 检查 6kV 公用 OB 段无异常后,16:36:30 恢复送电正常,逐步恢复 6kV 公用 OB 段负荷运行正常。二、事故原因
3、及暴露问题1、发电运行部门部分运行人员业务技能水平较低,在电气特殊方式下(#1蓄电池退备充电)填写操作票时将“#1 机组直流段整流器输出开关 2QS1打至直流母控制位”漏项,监护人、主值、值长对操作票审核和危险点分析预控流于形式、把关不严,工作责任心缺失,未及时发现操作票中的遗漏项目,导致#1 机直流母失电,是造成此次事故的主要原因。2、事故发生后,调取 DCS 事故追忆信号,启备变保护 A 柜、6kV 公用 0B段快切装置失电后 2 秒,6kV 公用 0B 段 0B 开关跳闸,直流系统监测装置失电、启备变保护 A 柜失电、6kV 公用 0B 段快切装置失电,上述装置失电造成失电期间无法正确反
4、应开关状态及其指令趋势,给分析判断带来一定困难。次日,设备技术部、发电部编写了相关试验方案,审批后对 6kV 公用 OB 段开关跳闸原因进行模拟试验分析,通过对 0B、1B 开关反复进行试验,证明 0B 开关跳闸不是由于失电引发,而是由于失电后恢复送电的瞬间,发生开关跳闸。根据这一现象重点对 0B 开关测控装置(带控制回路) 、快切装置及其回路进行检查,发现开关测控装置(CSC-211)跳闸板跳闸回路防跳继电器电流线圈动作电流过小,在直流控制电源开关分闸后合闸瞬间,直流电压、电流由于外部回路在分布电容影响下,波形畸变产生较大的冲击电流,导致跳闸回路防跳继电器电流线圈动作,其接点导通跳闸回路,引
5、起开关跳闸。最后,更换测控装置跳闸板(新产品) ,经过反复试验后这一现象消除。从以上试验证明 6kV 电气设备综保装置跳闸板存在设计缺陷,抗干扰能力差,若跳闸回路中有多个支路,在控制电源开关合闸瞬间容易引起运行中的开关跳闸,这是造成 6kV 公用 OB 段失电的直接原因。3、设备管理部门专业技术人员对现场电气设备二次控制回路的检查、维护、试验管理存在漏洞,对发现深层次隐患和装置性违章的技术手段和方法欠缺,有待进一步提高。三、防范措施1、发电运行部门对特殊情况下的重大操作项目,提高“操作票”审核级别,形成制度,发电部重点对典型操作“操作票”完善的补充、修订形成常态机制,杜绝“操作票”执行过程中漏项、错项;2、发电运行部门加强运行人员现场操作技能的培训,有效提高运行人员分析问题,解决问题的能力,强化人员责任心,落实重要电气设备操作票的填写、审核、危险点分析预控和后备监护,提高运行人员电气倒闸操作水平。3、发电运行部门组织全体人员,认真学习本次事故通报,总结汲取事故经验教训,限期对直流、UPS 系统强化培训考试,尽快提高人员技能水平,防止同类事故再次发生。4、 设备管理部门专业技术人员,尽快联系设备生产厂家,对现场现存 10台同类型开关提出整改方案,消除设备隐患。加强人员技能培训,提高人员发现和解决现场设备存在的深层次隐患的能力,进一步提高电气设备健康水平。
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