1、缺少监控信号,主变升温喷油【简述】2003 年 12 月 08 日,某电厂 2 号主变压器因冷却器全停、油温过高,防爆器动作喷油,主变压器紧急停运。【事故经过】2003 年 12 月 08 日 07 时 45,电厂检修人员发现 2 号主变地上油渍较多,释压器有少量喷油,立即汇报运行人员,运行人员现场检查发现 2 号主变的冷却器全停,两个油温表分别为 96,100后,当班值长立即切换机组运行。07 时 52 分,1 号机组并网运行。07 时 55 分,2 号机组解列。同时,运行人员现场将 2 号主变冷却器切换至“手动”后,冷却器风扇全部启动正常,主变油温逐渐回落。经过现场检查,考虑变压器各项试验
2、数据正常,采取严密监控措施。12 月 08 日 22 时 30 分,2 号机组并网运行。【事故原因】1. 冷却器控制回路启动控制继电器带电励磁切除了冷却器工作电源, 是造成此次事故的直接原因。2. 主变冷却器全停,引起主变油温异常上升,主变油温过高释压器释压,是造成此次事故的间接原因。3. 控制回路可靠性不高,设计原理存在缺陷,冷却器全停报警信号与继电器 K 接点串接在一起, 一旦发生继电器 K 励磁将会导致所有信号无法发出,使值班人员未能及时发现故障,是造成此次事故的间接原因。【防范措施】1. 完善主变保护、冷却器控制、信号回路,将冷却器全停及油温过高信号引入监控系统。完善监控系统相应的语音报警和光字信号。2. 每半月定期取油样进行分析、检验,严密监视主变的油质。3. 安排对主变进行内部检查,确定温度高对主变造成的损害。4. 对主变保护特别是非电量保护进行一次系统的检查和完善, 及时将重要的运行参数和各类信号引入监控系统。
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