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误停主机油泵保护动作停机.docx

1、误停主机油泵,保护动作停机【简述】2005 年 03 月 28 日,某电厂进行主机润滑油泵联锁试验时,运行人员误停两台主机润滑油泵,造成 1 号机组低油压保护动作停机事故。【事故经过】事故前工况:1 号机组运行正常,机组负荷 327MW,11 主机润滑油泵运行,12 主机润滑油泵及直流事故油泵备用,出口母管润滑油压力 496KPa,滤网后母管润滑油压力 363KPa,机组各系统运行正常。2005 年 03 月 28 日 10 时 53 分,1 号机组 OM 画面频繁闪发主机润滑油泵出口母管压力开关通道故障报警,运行人员立即电话通知仪控人员。14 时05 分,仪控人员来到集控室处理缺陷。14 时

2、 12 分,缺陷处理完毕,仪控人员要求试验一下该压力开关是否正常,联系运行人员进行主机润滑油泵联 锁 试 验 , 运 行 人 员 开 启 主 机 润 滑 油 泵 出 口 压 力 试 验 电 磁 阀(10MAV21AA021),出口母管压力(10MAV21CP001)小于 430KPa 报警发出,备用中的 12 主机润滑油泵及直流事故油泵联起正常。14 时 13 分 06 秒,运行人员关闭主机润滑油泵出口压力试验电磁阀(10MAV21AA021),主机润滑油泵出口母管压力大于 430Kpa 信号返回。14时 13 分 11 秒,11 主机润滑油泵自动停运。14 时 13 分 23 秒,运行人员误

3、以为 11 主机润滑油泵仍在运行,手动停运 12 主机润滑油泵,造成两台主油泵全停, 润滑油母管压力低保护动作, 汽轮机跳闸。 14 时 13 分 31 秒,运行人员手动启动 11 主机润滑油泵。14 时 13 分 33 秒,发电机逆功率延时保护动作,发电机解列。15 时 30 分,锅炉点火。18 时 35 分,机组定速 3015rpm。03 月 28 日 18 时 44 分,1 号机组并网运行。【事故原因】1. 运行人员技术水平不过关,对热工逻辑不熟悉,是造成此次事故的直接原因。在进行主机润滑油泵联锁试验时,当开启主机润滑油泵出口母管压力试验电磁阀(10MAV21AA021)时,主机润滑油泵

4、出口母管压力(10MAV21CP001)小于 430KPa 报警发出,系统从设计逻辑上即认为运行的11 主机润滑油泵可能故障,为确保机组安全,将会联起备用的 12 主机润滑油泵和直流事故油泵,主机润滑油泵出口母管压力达到 430Kpa 以上,延时 5 秒,系统即认为备用泵联起后已经运行正常,将会把可能故障的 11主机润滑油泵停运等待检查处理,而运行人员对此不熟悉,思想上仍然想着维持原来的运行方式,随即停运了已经联起的 12 主机润滑油泵,导致两台主油泵全停,机组跳闸。2. 运行人员对试验工作思想上不够重视,是造成此次事故的间接原因。运行人员对该缺陷的处理及试验不够重视,在 11 主机润滑油泵自

5、动停运 12秒后还认为是运行状态,手动将仅有的一台运行泵 12 主机润滑油泵停运,此时油泵联锁子回路还在故障状态,如果能提前复位,即使停运 12 主机润滑油泵,当润滑油母管压力低至 320Kpa 时子回路也会将一台主机润滑油泵联起,不至于油压继续下降到 300Kpa 引起润滑油压低保护动作停机。3. 工作前未认真做好事故预想,是造成此次事故的间接原因。工作前如果能查看一下逻辑,对可能发生的情况进行事故预想,制定防范措施,本次事故是可以避免的。4. 运行人员工作方法不当,细节考虑不周,是造成此次事故的间接原因。主机油泵出口压力开关缺陷处理后,完全可以观察一段时间,看是否报警来验证处理效果,没有必

6、要通过油泵联锁来试验,特别是电网负荷紧张,机组带大负荷期间,应尽量减少不必要的操作,以确保机组安全稳定。【防范措施】1. 加强培训力度, 特别是加强热工、 电气控制回路、 控制逻辑方面的培训,制定详细的月度培训计划, 制定严格的考核制度。 利用模拟机对定期工作、联锁切换、热工缺陷处理的安全措施布置,以及常规操作反复演练、全面掌握。2. 严格执行“两票”管理制度,规范作业行为。检修工作必须详细填写工作票,相关人员要认真审票,严格把关,对重点试验要使用专用的试验操作票,并严格按照操作票进行操作,做到万无一失。3. 加强技术管理,抓好危险点分析与控制工作,对于影响安全的操作试验项目,事前必须对危险因素进行详细分析,制定完善的防范措施,防止因考虑不周,联系不畅而造成机组停运。4. 对于涉及主机安全的重要缺陷,加强组织专人进行协调工作,技术人员把关,防范措施全面,以保证消缺过程中主机的安全稳定运行。5. 电网高峰,机组带大负荷情况下,应尽量避免不必要的操作,对于消缺工作要统筹安排,尽可能避开高峰,确保电网及机组安全稳定。

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