1、电厂10 机启动失败事件分析报告1、事件经过(1)9 月 18 日,原计划机组水洗后转消缺工作。凌晨10 机停机后放散阀未能打开,经泄压处理后打开正常,接着进行水洗。(2)18 日早上第一次开机,由于泄漏试验时放散阀未能关闭,无法开机,后经多次传动试验后放散阀动作正常。(3)第二次开机,MarkV 发“控制阀未跟踪”报警跳机,机组还未点火,检查发现控制阀给定与反馈存在一定偏差,更换了控制阀伺服阀 65GC。(4)第三次开机,出现速断阀卡涩未能打开,静态传动试验速断阀正常。(5)第四次开机,点火正常,但 C、D 火焰未着, 温差达 78,当时转速才 25TNH,总工下令停机。(6)第五次开机,点
2、火四只齐着,但升速至 85TNH 时 IGV 未能打开,MarkV 发“IGV 控制故障”报警,机组遮断。更换 IGV 伺服阀滤网。(7)第六次开机,点火升速均正常,但 95TNH 停掉 88QA 后,MarkV发“滑油压力低”、“滑油压力低联锁备泵”报警,88QA 联锁启动,当时QAP2/QGP 分别为4.9/1.38bar, 就地滑油母管压力为 4.5/1.9bar, 压差12psi,各瓦和油管无漏油,瓦温和回油温度均正常,将冷油器由2 切至1,而滑油滤由1 切至2,同时更换液压油滤滤芯,又将2 滤切至1,此时滑油母管压力由 4.5 升至 5.0bar,压差降至 8psi,停盘车检查主滑油
3、泵齿轮正常,保险轴及轴套正常,但发现油箱内主油泵出口至 VR1 进口管法兰大量喷油,VPR2-1 前法兰呈线状漏油。将滑油箱到空后检查 VR1 进口管法兰纸垫已经破损,立即更换为金属垫,启动滑油泵投入盘车后压力为7.1/5.1/1.9bar。(8)19 日开机时,95TNH 仍然出现滑油压力低的情况,手动停掉 88QA后没有自启,但滑油压力在 4.34.8bar 之间波动,停机更换 VR1。(9)再次开机,现象同前几次,停机后将油箱内滑油全部导出进行彻查,所有工作持续至 20 日,对滑油箱内所有法兰垫片、螺栓进行检查紧固,再次将 VR1 换回原件,对主滑油泵解体检查,其螺杆、轴承、齿轮、压板等
4、均正常。(10)20 日 21:10 时开机,点火正常,滑油压力稳定,并于 21:36 时并网运行正常。2、原因分析此次故障的直接原因分两部分:(1)首先是放散阀、控制阀、速断阀等工作异常导致启动失败。(2)其次是滑油箱内法兰纸垫破损漏油造成滑油压力低。3、防范措施(1)年度大修时将滑油箱内所有法兰纸垫更换为金属垫,并重新紧固螺栓。(2)年度大修时增加一个翻板式液位计。(3)目前液位计存在测量不准的情况,运检两部定期(每月 1 日)对油箱油位进行核查补油,以避免油位低的现象。(4)利用机组停机机会进行速断阀、放散阀、控制阀的活动试验,对各阀前滤网进行定期检查更换工作。(5)运行部针对长期连续运行机组制定相应的定期试验(活动)工作,确保系统在需要工作时,能可靠动作。
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