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电厂#3机#4瓦顶轴油管破裂被迫停机事件分析报告.docx

1、电厂3 机4 瓦顶轴油管破裂被迫停机事件分析报告1、事件经过(1)6 月 23 日,3 机正常运行。23:30 时,运行巡检时发现4 瓦顶轴油管靠发电机侧地板呈雾状漏油。23:47 时,发现漏油量加大,油位下降明显,立即向调度申请停机。(2)23:52 时,4 瓦漏油点漏量进一步加大,立即手拍 5E 紧急停机,4 机快速减负荷停机。为防止扩大事故,将交直流顶轴油泵开关拉至检修位。(3)24 日 0:20 时,检修到场,此时转速到零,滑油箱油位降至 E 位,检查发现顶轴油管有长达 20mm 的裂缝,必须更换。0:52 时,检修完成油管更换工作,添加 8 桶滑油后油位至 1/2,同时对油质进行化验

2、合格(7 级) ,然后启动顶轴油泵 ,投入盘车听音正常。(4)3:20 时,完成清理工作,向调度申请开机,并于 4:09 时并网。本次故障历时 4.28 小时。2、原因分析(1)年度大修时更换了4 瓦顶轴油管单向阀后进轴瓦的油管,为避免管路与台板之间摩擦,特意在管路与台板之间垫上 10mm 厚的橡胶皮。(2)本次故障主要是因为顶轴油管与台板之间的橡胶垫磨穿后,油管直接与台板接触经长时间振动摩擦导致油管磨破漏油,而油管周围能见的橡胶完好,运行无法监视到该隐患,直至油管破裂漏油才发现。3、防范措施(1)加强同类型管路的巡检,以掌握橡胶垫和管路的磨损情况,将隐患消除在萌芽状态。(2)利用机组小修对4/5/6 瓦顶轴油管进行技改(将顶轴油管单向阀改至轴瓦入口处,同时对油管增加固定支架并用抱箍卡死,避免管路振动引起磨损) 。(3)加强其它油、气、水管路和接头的检查,及时发现安全隐患并进行处理或技改。

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