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关于纳雍电厂5月13~17日3号机组5次停机事故分析.docx

1、关于纳雍电厂 5 月 1317 日 3 号机组 5 次停机事故分析一、 5 月 13 日停机事故分析【事故经过】2004 年 5 月 13 日 10:07:18, 3 号发电机解列, 10:09:07 锅炉手动 MFT,10:09:42 汽机跳闸,后于 11:23 点火后,水位波动大汽包水位低三值 MFT再次动作。机组于 14:29 汽机冲转,15:09 并网,负荷逐步恢复。【事故原因分析】事发前,机组带满负荷 301MW 运行,所有保护、自动系统均正常投入,CCS 协调控制投入。10:07:15,灭磁开关跳闸,机组与电网解列,汽机、锅炉未跳闸。由于电气未查到原因,10:09:07 手动 MF

2、T 停炉,停炉过程中A 送发生喘振跳闸。运行人员打掉 A、B 小机,启电泵但电泵不能启动,10:09:36 汽包水位低三值,汽机跳闸。【热控异常分析】电泵不允许启动原因为润滑油压力正常条件不满足(要求0.1MPa) ,而实际润滑油压力只有 0.07Mpa,因此不允许启动。润滑油压力低于0.1Mpa 设计有联启辅助油泵逻辑,但辅助油泵未联启,查原因为 10:07:07电泵辅助油泵允许远操信号消失,因此辅助油泵未联启,不允许远操为电气原因引起。因此,热控联锁保护动作正常。4、经验教训:备用系统或备用设备在备用状态时,应一定把其控制方式设定在远方控制方式,否则需要其投入时,连锁信号将不起作用,纳雍

3、5 月 13 日停机事故就是一个典型事例。二、 5 月 14 日停机事故分析【事故经过】2004 年 5 月 14 日 22:45:36,B 凝泵跳闸,由于 A 凝泵清洗滤网失备,造成凝结水中断,22:50:56,3 号机透平压比低停机,锅炉停炉保压。后于15 日 00:13 点火,1:22 汽机冲转,1:40 并网,负荷逐步恢复。【事故原因分析】事发前,机组带满负荷 302MW 运行,所有保护、自动系统均正常投入,CCS 协调控制投入。20:22,A 凝泵进口滤网堵,切换为 B 泵运行,停A 泵清洗滤网,解除联锁失备。22:45:36,B 凝泵因事故按钮电缆发生短路跳闸,运行人员抢合两次不成

4、功,立即撤出 CCS 控制,投入功率回路减负荷。由于 A 凝泵清洗滤网失备,造成凝结水中断,22:50:56,3 号机透平压比低停机,锅炉停炉保压。本次事故中所有热控联锁保护动作正常,汽机跳闸后高旁卡在 29%位置,手摇后正常。【暴露问题及整改措施】未设计给粉机层停功能,不能迅速撤出给粉机,是导致汽压上升过快的一个因素,应考虑增加每层给粉机的层停功能。同时因为事故按钮短路运行人员两次抢合均未成功,可以通过解除事故按钮硬接线的方式后再启动 B 泵,减少不必要的停机。三、 5 月 15 日停机事故分析【事故经过】2004 年 5 月 15 日 20:05:00,3 号机组满负荷 300MW 运行,

5、20:05:43汽包水位低三值停机停炉,机组解列。23:19 汽机挂闸,23:34 并网,负荷逐步恢复。【事故原因分析】从 15 日凌晨 4:35 开始,B 小机因润滑油压底保护动作 3 次跳闸(电气原因导致交流润滑油泵跳闸,油压低) ,因此采用 A 小机加电泵上水。20:02:41 电泵转速持续下降,A 汽泵转速上升,20:04:35 小机 A 电超速保护动作跳闸,汽包水位急剧下降,20:05:43 汽包水位低三值信号发出,停炉停机。汽机跳闸后高旁未开。【热控异常分析】电泵转速下降原因:20:02:41 电泵勺关反馈值由 64.32%突然跳跃增加到 100%,而指令保持 64.25%不变,同

6、时电泵转速和前置泵出口流量开始下降,判断反馈信号已坏。电泵勺管执行机构为 ZKJ-310C 型,其伺服放大器位于 ACTPP1 盘,在控制指令不变情况下,反馈值增加,伺服放大器会发出信号减少勺管开度,以使指令与反馈平衡,但由于反馈值已坏并保持在 100%左右,而指令也未改变,偏差一直存在,故勺管一直关闭,造成转速下降,前置泵出口流量下降。运行人员就地检查勺管开度在 25%左右,说明勺管实际已关完, 证明反馈信号已坏。 电泵液力耦合器振动严重超标,达 250um,勺管执行机构固定在液力耦合器外壳上,受到强烈振动使得内部位置发送器脱落,是造成反馈信号坏的直接原因。A 小机跳闸原因:给水处于自动调节状态,电泵实际出力下降,自动系统将下降的这部分负荷加到 A 汽泵上,使得 A 汽泵转速上升,到达5750rpm 时保护动作跳闸小机。高旁未开原因:检查执行机构发故障信号,已不能操作。原因为执行机构设为力矩关断模式,过力矩保护动作发出故障信号,该问题在#1 机旁路系统上也存在,属于设备质量问题。将关断模式设为行程关断后恢复正常。【暴露问题及整改措施】 】1.由于设备本体振动导致执行机构异常, 在液力

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