ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:4 ,大小:13.51KB ,
资源ID:88055     下载积分:2 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/88055.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(某电厂#5机组真空低保护动作停机的通报.docx)为本站会员(一米阳光)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

某电厂#5机组真空低保护动作停机的通报.docx

1、某电厂#5 机组真空低保护动作停机的通报【事故经过】2003 年 5 月 30 日 23 时 20 分,受系统负荷限制5 机组停机备用, 6 月2 日 1 时 56 分点火,5 时 46 分冲转,因 IV2 阀门缺陷,机组于 7 时 20 分定速,7 时 33 分与系统并列。运行二值班接班后,检查各系统正常,8 时38 分检查发现#7、8 低加因水位波动跳,重新投入后正常。8 时 45 分开始进行 B 小机倒换汽源工作(从辅汽倒至四段供汽),8 时 56 分 B 小机倒换汽源工作完成后,进行 A 小机的汽源倒换工作(从辅汽倒至四段供汽),在 A小机倒换汽源工作过程中,B 小机从 600rpm

2、冲至 1800rpm 进行暖机。9时 17 分 06 秒,2 真空泵入口真空低信号发出,9 时 18 分 12 秒,在 A小机倒换汽源工作即将结束时,5 机组由于低真空保护动作跳闸,盘前人员随即命令巡操紧急将该小机汽源又倒回辅汽。机组跳闸后,高旁保护动作快开。当时主汽压力为 7.1MPa,主汽压力设定点为 6.87 MPa,高旁快开后,自动往回关。9 时 18 分 14 秒,甲、乙两侧高旁主阀关限位信号相继返回。9 时 19 分 17 秒,锅炉 MFT 保护动作,但32 油枪未跳闸。跳机前机组负荷 70MW,10 磨运行、3 只油枪投入、A 汽泵运行、B 汽泵1800 rpm 暖机中、#2 真

3、空泵运行、#1 真空泵备用。机组跳闸前主要参数正常,轴封压力:高压 33.8 kPa ,低压 19 kPa;高低旁正常关闭;凝汽器水位 736mm;循环水入口压力 143 kPa;跳闸前机组 20%疏水门开启,从运行曲线分析,20%疏水门开启之前真空已开始降低。跳机后紧急投油枪,维持参数正常,调整高压轴封压力至 40 kPa,低压轴封压力为 27 kPa,参数正常后汽机冲转,6 月 2 日 10 时 20 分定速,10 时26 分与系统并列.。11 时 59 分#5 机再次出现真空下降情况,运行人员及时启动真空泵,机组真空恢复正常。【事故原因】1.从 9 时 17 分开始至跳机,真空从95kP

4、a 降至80 kPa 以下,对应排汽温度由 37.7升高至 52.5,且真空泵入口低真空报警信号已发出,排除热工保护误动的可能性。2.跳机前 8 时 57 分至 9 时 05 分,轴封压力出现两次较大的下降,但并未失去轴封压力,跳机同时,轴封供汽压力到零,需进一步分析。3.跳机前2 真空泵发出真空低报警信号,未引起运行值班人员的重视,未采取相应的措施。4.跳机前真空大幅度下降,1 真空泵未联动,原因为运行值班人员联锁保护投入不正确。5.6 月 4 日至 6 月 5 日模拟当时运行状态,倒#2 真空泵运行,未发现异常,可以排除由于真空泵问题造成真空下降停机。6.对真空系统检查情况:对故障追忆记录

5、及曲线分析,排除低加水位低、凝汽器水位过高、循环水断水、小机轴封供汽、低压缸大气破坏阀动作、电泵密封水断水、轴封冷却器水位真空异常、疏水扩容器异常、真空泵水位低及阀门开关位置异常等原因。【暴露的问题】1.汽机跳闸后,锅炉 MFT 保护动作。但 32 油枪未跳闸,原因为用于 32 油枪跳闸的信号端子 X21 5A/5B 发生了短路, 从而使锅炉保护动作后 32 枪未跳闸。2 自 5 月 23 日起, 汽机低压轴封压力 CRT 显示与就地压力表指示有偏差,CRT 显示值小于实际值。【事故责任及考核】1.发电部运行值班人员对2 真空低报警信号未引起足够的重视,未采取相应的措施;1 真空泵联锁装置投入

6、不正确,对机组由于真空大幅度下降造成的停机事故负有主要责任,按照华能津杨(2001)91 号文的规定,给予经济处罚 3000 元。2副总工程师田树学,负有本次停机事故的领导责任,经济处罚 200 元。3总经理助理、安生部部长杨文春,负有本次停机事故的领导责任,经济处罚 200 元。4生产副总经理邹德玉,负有本次停机事故的领导责任,经济处罚 200元。5 机组掉闸后, 炉 MFT 保护动作后 32 油枪未灭火及热工表计出现的缺陷,安监室将在月度考核中提出处理意见。【采取的防范措施】1.加强机组轴封系统运行参数的监视和调整,操作时,加强盘前与就地人员的联系。2.交接班认真检查各辅机联锁投入方式,确保其在正常投入状态。在掉真空原因尚不明确的情况下,提高备用真空泵联锁值。3.变负荷工况,加强对 DEH 凝汽器背压和 CRT 负压指示变化情况的监视,做好对比参考分析。4.运行中发现真空有下降趋势,立即启动备用真空泵,及时查找真空下降的原因。5.启、停过程避免在 6075MW 长时间停留,并网暖机后,涨负荷至 8085MW 停留。6.运行人员巡视检查中做好就地表计与盘前表计的核对工作,热工人员及时

copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6