1、大唐国际唐山热电公司“113”事故情况一、事故前的运行方式新老厂共 7 台机组运行。 其中老厂#6、 7、 8、 9、 10 机组运行 (均为 50MW机组) ,当时总负荷 160MW。老厂 110kV A、B 双母线运行,母联 145 开关合入,#6、8、10 机组在 A 母线,#7、9 机组在 B 母线。新厂#1、 2 机组运行 (均为 300MW 机组) , 负荷分别为 240MW、 230MW。#1 机组因 2004 年 10 月 1 日高厂变 A 分支 PT 故障后,一直无停电机会更换,#1 机组厂用电由老厂 A 母线所带 300MW 启备变提供,#2 机组带本身厂用电。二、事故经过
2、1 月 13 日,北京熠邦电力技术有限公司耿、袁、徐到厂进行电费计量系统改造收尾工作,内容为电气主控室及 110kV 升压站 4-9PT、5-9PT二次回路压降测试,公司电气检修队仪表班四名职工配合工作。9 时 50 分,运行人员将工作内容为电气主控室及 110kV 升压站 4-9PT、5-9PT 二次回路压降测试的工作票发出,工作负责人为张。13 时 45 分,三位同志到现场,工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后,并在现场监护。耿在电气主控室楼梯平台 7.5 米处放线,袁在 110kV 变电站内 A 母线下方通道处由北向南拉测量线,徐去联系借对讲机。约 14时 24 分,由于在平台上
3、放线的耿停止放线,进入控制室,但没有通知袁,袁仍在拉线,当袁拉线行至 4-9PT 控制箱处时,此时放线约 35米,测量线被绷紧后弹起,与 104 开关 A、B 相放电,造成 104 开关母线侧接地短路。14 时 24 分,老厂电气主控制室110kV A 母线故障、110kV 145 故障信号发出,母差保护动作,运行在 A 母线上的各分路开关及#6、8、10 机组掉闸,老厂负荷降至 60MW,厂用电全部自投成功。110kV A 母线故障的同时,由老厂接入新厂的启备变掉闸,14 时 24 分#1 机组厂用电全部失去,#1 机组首发发电机断水保护动作,机组掉闸。#1 机组掉闸后,所带 A、B 两台空
4、压机掉闸。又由于#2 机所带 C、D 两台空压机冷却水系由#1 机组工业循环水泵提供,#2 机所带两台空压机失去冷却水,保护动作掉闸。空压机停运后,由于两台真空泵入口门均为气动控制阀,压缩空气压力降低时,自动打开,#2 机组真空迅速下降,14时 36 分机组低真空保护动作,机组掉闸。事故发生后, 检查发现 104 开关 A 相并联电容及 B 相瓷瓶轻微烧伤, 104开关 B 相喷油,104 开关 A、B 相油标黑,104 开关间隔遮栏有电弧烧伤的痕迹。108 开关 B 相喷油,并且在 104 开关间隔附近的地面上发现有多段被电弧烧断的测量线。根据现场故障现象,判断为 104 开关 A、B 相母
5、线侧对测量线放电短路。经查清原因并请示调度同意, 14 时 38 分, 老厂用母联 145 开关向 110kVA 母线充电成功;14 时 42 分,老厂#6 机组并网;14 时 47 分,老厂#10机组并网;19 时 45 分,老厂#8 机组并网;23 时 23 分,新厂#1 机组并网;23 时 2 分,新厂#2 机组并网。三、暴露问题通过对这次事故的简要分析,暴露出对配合外来人员工作安全防范措施重视不够,工作人员存在麻痹思想,对作业危险点分析不全面,只意识到防止人身触电防止 PT 二次短路等,而未考虑到可能由于其它因素发生不安全现象。 虽在开工前对工作人员有安全交底, 并且在现场有专人监护,但未明确指出可能由于施放试验线不当会触碰带电设备。监护人在工作过程中未充分发挥作用,致使该问题未被及时发现和制止。
copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有
经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6