1、13 给水泵运行中跳闸事件经过:2002 年 1 月 22 日,#1 机组启动,锅炉点火并投 6 只油枪,13 电泵运行。0: 48 分, 13 电泵因#11 瓦水平振动大跳闸, 造成炉 B3 前压力低保护动作,机组启动被迫终止。跳闸时电泵出口流量近 600T/H,勺管位置 55%。13电泵#11 瓦水平振动大保护动作,结合 13 电泵#12 瓦振动分析,确认#13电泵跳闸原因是因#11 瓦振动引起的,振动保护属正确动作。暴露出的问题:1、汽机车间、发电部及相关部门对 13 电泵#11 瓦、#12 瓦的振动问题没有引起足够的重视。自 2001 年 8 月 13 日电泵检修以来,该泵共启动 17
2、次,除 1 次因#2 瓦振动大跳闸和 1 次空载电机试转外,其余 15 次都是正常启动。在泵大流量运行期间,运行人员对#11 瓦、#12 瓦振动有记录的监测有两次。在 8 月 12 日修后带大负荷,流量达 570T/H 时,#11 瓦水平振动 14.5mm/s,在 12 月 14 日 13 电泵运行中,#11 瓦振动达 18mm/s,这说明 13 电泵修后,大流量时的振动不合格,相关专业部门未引起重视,没有采取防范措施。2、#1 机汽泵、电泵的振动保护无记录追忆,此功能在设计安装初期已具备,但因程序丢失和维护不当,使该功能在保护投入后一直未恢复,给故障分析带来困难。3、电泵振动保护虽然是在 2
3、001 年 10 月投入运行,但热工车间未按厂领导、厂部的要求将振动报警接入光字牌,这样在主机、汽泵、电泵的振动保护在一个 CRT 画面显示的情况下,给运行人员的监视造成困难。4、现场的部分指示仪表不准。单台给水泵运行时,13 电泵出口流量表与CRT 画面炉给水流量无法对应,表本身的划线同刻度盘零点不对应,给运行监视和状态分析提供不准确的依据。5、运行人员监盘不认真,对振动画面报警和表记指示不对应已熟视无睹,在提 13 电泵提流量时,对振动情况没有进行监视,机炉专业协调不够。6、运行人员对设备系统长期存在的缺陷、隐患已经习以为常,对设备系统长期存在的不正常现象也已经习以为常,不利于监督不利于安
4、全运行。防范措施:1、汽机专业要对 13 电泵的地脚、管道支吊架进行详细检查,查找振动原因并解决。2、计划将泵同液力耦合器联轴器的叠片改为钢板,增强联轴器钢度。3、做好转子、轴瓦检查的准备,同时汽机专业要进一步分析,必要时外请技术人员,并进行转子动平衡试验。4、热工车间增设汽泵、电泵报警光字牌。5、热工车间恢复汽泵、电泵振动追忆功能。6、按技术监督标准,要求热工车间详细核对现场表记,确保指示正确。7、发电部、热工车间协商,按有利于监盘的原则,对单控仪表位置进行一次调整。此项工作发电部负责。8、发电部加强对监盘人员的培训,提高监盘质量,防止类似事件的发生。9、发电部加强员工的思想教育,重视设备系统、生产现场存在的缺陷、隐患,加大运行监督力度,保证安全生产。
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