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锅炉前墙下部刚性梁脱落水冷壁撕裂.docx

1、锅炉前墙下部刚性梁脱落水冷壁撕裂【案例简述】2012 年 6 月 4 日,某厂#2 机组负荷 420MW,机组在 TF 方式运行(汽机跟随方式) ,锅炉 A、B 引风机、送风机、一次风机运行,一次风机、送风机均置于手动方式,引风机置于自动方式。A、B、D、E、F 磨煤机运行,C磨煤机备用。17 时 30 分,#2 炉膛负压波动幅度增大,检查未见异常,负压波动持续保持在300Pa 运行,其他参数正常。19 时 04 分,锅炉炉膛负压突然增大(最大达到-1740Pa),19 时 04 分 18 秒,监盘人员发现火焰监控电视无明火,立即手动 MFT,#2 发电机、汽轮机联锁跳闸。锅炉灭火保护动作,联

2、跳 A、B 一次风机、所有磨煤机、关闭燃油总阀及各油枪电磁阀。在上述设备跳闸后,19 时 04 分 27 秒,炉膛负压向正方向增大,炉膛压力最大达到+7547Pa。【案例评析】通过查阅资料、现场检查及组织有关人员分析,初步认定造成水冷壁刚性梁脱落、水冷壁撕裂损坏的原因如下:1.锅炉前墙下部水冷壁刚性梁角部连接处设计、制造存在隐患,导致刚性梁角部连接强度不足。(1)刚性梁角部设计连接强度不足,刚性梁角部连接制造质量存在隐患,不满足设计规范要求。脱落的#15、16 刚性梁工字钢面板厚 30mm、腹板厚 40mm,刚性梁端板厚 20mm,两架刚性梁与侧墙工字钢连接的 T 型焊缝在焊接前未加工坡口,焊

3、层仅 2 道,其强度远远低于所连接的工字钢。按 DL/T869 表一“焊接接头基本形式及尺寸”的要求, 该焊缝应该加工坡口,坡口形式宜选择 K 型。根据锅炉钢结构技术条件 (JBT16201993)要求,角部焊缝高度应大于设计值焊缝高度。现场脱落的#15 刚性梁焊缝高度不足 11mm,设计值规定 12mm,没有达到设计要求。(2)对锅炉运行中产生的振动因素考虑不足。投运以来锅炉水冷壁前墙、右侧墙一直存在振动,虽采取在刚性梁加装阻力器、更换弹簧支吊座等措施, 但前墙、 右墙水冷壁振动依然明显, 尤其是右墙振动最大幅度接近 10cm,长周期低频往返伸缩振动造成应力疲劳,降低了刚性梁角部连接强度。(

4、3)运行中突然大量垮焦,造成水冷壁下部#16 刚性梁脱落,导致水冷壁鳍片受损(据查,6 月 4 日 18 时 20 分,#2 捞渣机底部开始出现大小不一的焦渣,停炉后发现冷灰斗水封槽堆积大量焦渣) 。2.运行人员手动 MFT 动作后,由于大量空气从水冷壁裂缝进入,经过 9s后炉膛发生局部爆燃导致#15 刚性梁脱落、加剧了水冷壁鳍片撕裂损坏程度。事发时, 锅炉炉膛压力最大为+7547Pa (锅炉炉膛瞬态防爆压力为9800Pa) ,低于设计瞬态防爆压力值。从现场检查来看,前墙下部水冷壁损坏严重,两侧墙和后墙无明显的损坏变形迹象,风烟系统上二次风箱右侧非金属膨胀节只破损一个,说明爆燃发生时炉膛某个位

5、置很可能已经开裂(如果爆燃发生时炉膛是一个密闭空间,则最靠近冷灰斗的拱下二次风非金属膨胀节会首先损坏,发挥卸除炉膛意外能量的作用) 。3.锅炉全炉膛火焰丧失保护无法正常投入,在锅炉熄火时 MFT 不能动作。镇雄公司采用世界首批 600MW 超临界 W 火焰炉,机组投产后,燃烧器初始燃烧区难以确定。虽经多次调整,但前墙火检在 400MW 以上负荷时仍然看不到火焰。火检设备未能有效运行,致使锅炉全炉膛火焰丧失保护无法正常投入,当锅炉燃烧不稳炉膛负压波动时,需要靠运行人员判断是否熄火,延长了故障处理时间。有关进一步详细、具体的原因正在调查分析中。【案例警示】本次锅炉损坏,尽管存在新技术机组安全运行规

6、律还未充分掌握等客观实际,但也暴露出在新机建设、投产和调试工作中未严格执行有关规范和标准,生产管理和技术监督等基础管理不到位,各级人员安全生产意识淡薄等。同时,也反映出安全基础工作不扎实、责任不落实、管理不严格、隐患排查治理不深入等薄弱环节。为深刻吸取教训,有效防范和坚决遏制类似问题再次发生,应采用以下措施:1.加强锅炉主保护管理。严格落实安全管理和生产技术等基础管理制度,认真执行锅炉炉膛防爆规程和公司反措要求,切实加强锅炉灭火保护装置的维护与管理。机组运行时,炉膛安全保护装置必须完善并正常投运。强调:锅炉 FSSS 不能投入,禁止锅炉启动(投运) 。运行中暂时解列保护,必须经分管生产领导(或总工程师)批准,切实做好防止锅炉灭火的事故预想和防范措施。要对在运机组主保护投用情况全面排查,对主保护不能正常投运的,严格限期整改。2.提高新机建设和调试质量。要按照有关规范要求,认真做好设计审查、设备监造和现场安装等工作, 确保工程建设质量; 加强机组动态调试管理,确保符合有关要求。要针对火电新机型和新技术加强科技攻关, 尽快掌握机组特性, 摸索规律,确保安全生产。3.确保锅炉安全稳定运行。要针

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