1、燃烧调整不当 锅炉灭火放炮【事故经过】2008 年 2 月 9 日,华光发电公司#4 机组(600MW 机组)负荷 285MW,A、B、D、E 磨煤机运行。11:55 ,D 磨断煤,负荷由 285MW 降至 263MW,未及时调整燃烧和风煤比,氧量由 5.18%急剧增大至灭火前的 8.4% ;11:58 炉膛负压至-2000Pa,由于全炉膛火焰丧失保护未投,MFT 未动作;11:59 投入油枪造成炉膛爆燃,炉膛负压至 4400Pa 负压高三值 MFT 动作,两台送风机连掉,锅炉灭火;12:15 4#炉点火,逐步恢复;13:36 负荷至 300MW,全撤油枪。【事故原因】1、D 磨断煤后未及时调
2、整燃烧和风煤比,风量过大造成燃烧恶化。2、11:58 炉膛负压至-2000Pa,由于全炉膛火焰保护未投,锅炉实际已经灭火,当值机长张某对灭火判断不清,盲目投入油枪,造成锅炉爆燃,灭火放炮。3、#4 机组 168 试运结束后,电科院的遗留的“全炉膛火焰丧失”和“全燃料丧失”主保护退出,是造成爆燃的客观原因。4、燃料部进煤把关不严,造成磨煤机频繁断煤,是本次灭火放炮事故的起因。【暴露问题及防范措施】1、加强对热控保护的管理,并对整个热控、电气保护进行全面检查,确保各项保护投入正常;2、加强运行人员的培训和规程的学习,尤其是二十五项反措的学习;3、在全体生产人员中贯彻“宁停勿损”的原则,保证设备的安全;4、加强规程的学习和运用。灭火后恢复过程凌乱,顾此失彼,值长、机长对机组启动的整套程序和步骤掌握不够,副机长对本专业的熟悉不够。
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