1、迁安县沸腾锅炉埋管集箱爆裂一、事故概况及经过河北省迁安县第一造纸厂, 一台 SHFl3 一 0 98 型沸腾燃烧蒸汽锅炉, 1991年先后两次发生埋管上集箱爆裂事故。该炉沸腾段为竖埋管结构,埋管上下集箱都是由直径 219*8 毫米的 20 号无缝钢管制成,埋管中的水吸热蒸发后汇集于上集箱,再由导汽管引入上锅筒。锅炉自 1989 年 10 月投用以来,运行状况良好。1991 年 9 月 23 日,右侧埋管上集箱从靠近炉墙一端开裂,未认真进行原因分析即挖补修理后继续投用。仅仅过了一个月,左侧上集箱也发生开裂,停炉后进入炉膛中检查,发现裂口长约 50 毫米、宽 2-3 毫米,集箱本体其他部位无明显变
2、形。覆盖在集箱上面的混凝土防护层在裂口附近已脱落。两次集箱裂口虽不在同一集箱上,但部位几乎完全一致。二、事故原因分析引起集箱爆裂的原因是导汽管位置布置不合理, 使得集箱顶部存在一个“死区”,蒸汽就会在该部位聚集起来。在正常情况下,集箱外部有混凝土绝热层防护、死区部分的集箱外壁不会引起过热而发生开裂事故。两次爆裂事故都是由于裂口附近的混凝土防护层脱落,集箱管壁直接受热,炉膛温度在 9501000左右,由于蒸汽导热系数较低,这时集箱上部死区内防护层脱落部位就会产生过热现象,在应力和温度的作用下,钢材强度大为降低,产生裂纹并逐渐扩展成裂口。三、防止同类事故的措施对于此类型锅炉,为防止发生类似事故,解决问题的方法有:1将导汽管改成从集箱上部引出,从根本上解决蒸汽死区问题。2采取有效措施,防止混凝土防护层脱落,从而达到避免集箱壁温过高的目的。
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