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合成盐酸炉断氢停炉事故.docx

1、合成盐酸炉断氢停炉事故事故名称:合成盐酸炉断氢停炉。发生日期:l1987 年 12 月事故经过:某厂出现氢气管堵塞部位是在盐酸工段,盐酸炉由于断氢气被迫全都停炉,使液氯尾气压力增高,影响液氯正常生产。盐酸停炉,氯气难以平衡,加上液氯影响,使纳氏泵(或氯透平压缩机)出口压力迅速增高,威胁全厂生产(浙江厂也曾因氢总管滴水表装有盲板造成积水,引起氢正压,最后引起系统爆炸)。由于盐酸部位氢管受阻,电解输氢波严重,输出压力升高,最终引起跳电。管网自动放空。原因分析:(1)衬胶管因胶片质量不佳。或衬胶质量不符合要求或硫化温度不合格等因索造成脱落或凸起;(2)当管道爬高时,低洼处滴水管堵塞,水分离不佳,形成

2、积水而造成;(3)氢气管堵塞原因主要由予管道水分离不好而造成,尤其是在冬季积水成冰,上述事故正是冬季气温5。教训: (1)当氯气管出现堵塞现象(其症状为纳氏泵进口负压升高,电解列管出现正压)时,首先通过氯气平衡和降低电流菠正、负压保持在稳定情况下,寻找堵塞部位;(2)测寻堵塞部位,一般在正负压交变处,钻孔测试找出正确部位,然后用铁棒将堵塞物击碎,待压力正常即可用防腐材料将孔封塞;(3)按损坏管的图纸及早制备新衬胶管,待降机调换,未调换之前经常检查该损坏管有否穿孔现象,一旦发现要及时堵之;(4)由于氢气输出困难,首先做好氢氯气的平衡工作,尤其是电解氢管网不能出现过高正压,必要时可以通过放空来解决

3、,盐酸停车后,要解决液氯尾气的出路,保证液氯生产正常,扩大其它耗氯产品的耗氯量,如果仍不能平衡则宜降低直流电;(5)分段用蒸汽冲管加热, 管内以氮气加压, 直至全部流通再组织开车(点炉),逐步恢复正常开车直流电电流值;(6)对于衬胶氯气总管,罚要在衬胶工序严格把关,打沙管壁保征清洁,使胶片粘牢使用胶浆、胶片质地要优良,加工硫化要严格。衬好后的成品管道,在使用前要用电火花全面进行漏电测试;(7)合理分设滴水装置,尤其在低洼、转弯等易积水处更要注意;(8)对于氢气管防堵,纬度较低的地区的工厂(冬季最低温度在35)可在氢气管道上加强保温,分段增多排水装置;(9)纬度较高地区的工厂,冬季温度最低可达520甚至更低时,其氢管道除加强保温外,氢气管道应有蒸汽管加热,使管内水分保持冰点以上温度。

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