1、寺河矿“115”11W 巷冒顶事故1、基本情况寺河矿连采一队所掘的 11W、15W 巷,从 2003 年元月份开始一直处在地质构造区,煤质疏松,顶板破碎,瓦斯涌出异常,顶板和瓦斯管理难度加大。经常出现塌顶片帮、瓦斯超限断电现象,生产不能连续进行。1 月 15日 0 点班, 11W 巷掌面右侧揭露断层, 现场跟班人员向有关部门作了汇报,生产技术室决定暂停掘进,准备 15 日早班进钻机探断层。0 点班停止向前掘进,将锚杆支护到距掌面 1.4m,打了 2 排锚索,靠左帮横川贯通处钢带上又加打了 1 根锚索。夜班下班前将连采机开到 7#横川内。截止 15 日早班,15W11W7#横川距贯通还剩 3m。
2、2、事故经过15 日早班连采一队为生产班,队安排贯通 7#横川。到工作面接班后,连采机停在 7#横川内,锚杆钻机停在 11W 巷距掌面 10m 处。当班共出勤 21人,由于瓦斯涌出异常,时常出现超限断电,生产不能正常进行,班长崔旭明安排一部分工人去搞文明生产, 留一部分工人等候瓦斯稳定后贯通 7#横川。约 14 时开始割煤,15 时将贯通处的煤出完,还没来得及支护,瓦斯又超限断电,人员全部撤出 7#横川。16 时 50 分,贯通处顶煤开始垮落,并迅速向 11W 巷扩散,锚杆、锚索失去稳固作用,直接顶与煤顶一起冒落下来。冒落面积:7#横川贯通处 35m、11W 巷靠掌面 45m,冒落最高高度达
3、4m,顶部呈马鞍型。冒顶后将锚索拉断 2 根,2 排顶锚杆冒落。3、事故原因工作面遇断层,煤体疏松,顶板破碎是造成事故的直接原因,也是主要原因。现场管理有漏洞,规程落实有差距,是事故发生的一个管理原因。规程规定锚杆排距为 1m,而现场施工中以片网宽度确保锚杆排距,致使多数锚杆排距普遍大于 1m,最大达 1.4m;角锚杆角度普遍达不到规程规定的30o,巷道超宽致使角锚杆不到帮,失去了角锚杆将压力分解到两帮的作用。多数锚杆锚固长度达不到设计要求,规程规定锚固长度 1.3m,冒落的锚杆长度有 1 根 440mm、有 1 根 650mm、有 2 根未粘锚固剂。技术管理有漏洞,是造成事故的技术管理原因。1)11W 巷遇构造后,生产技术室只考虑到如何探明构造,而忽视了贯通处的顶板管理。连采一队 15 日早晨向生产技术室作了汇报,生产技术室虽派人到现场进行了观察,但对 7#横川的贯通重视不够,没有指导队组进一步采取具体措施。2)规程规定“遇地质条件变化,顶板不完整时,应及时缩小控顶距,并可采用锚索补强或缩小排距等措施”, 未考虑到使用原来规定的锚固剂数量能否达到规定的锚固长度(部分锚固剂进入发育的裂隙中,支护强度减弱) 。
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