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锅炉掉焦灭火机组跳闸.docx

1、锅炉掉焦灭火,机组跳闸事件经过:5 月 6 日早班,#2 机 AGC 投入,负荷 165MW,氧量 6.85%,一次总风压 2.28KPA,甲乙一次风温 311/304,16 台给粉机和乙制运行,负荷和炉膛负压稳定。9:30 锅炉火检和图像监视变黑,炉膛负压变大,炉膛负压低 MFT 保护动作, 就地检查捞渣机乙侧掉大焦, 其他无异常, 10:05 重新并网。暴露问题:1、由于入厂煤含硫量较高,加之掺配困难,导致入炉煤硫份较高,而且硫份的测定也相对滞后,未能对运行人员的燃烧调整参数产生指导作用,导致燃烧调整相对滞后锅炉结焦。2、机组连续高负荷运行,夜间负荷也较高,锅炉燃烧上述高硫煤种,缺少较大变

2、负荷掉焦过程,运行人员检查和燃烧调整措施未能及时跟上,导致恶性循环,结焦越来越严重。3、早班负荷下降,炉膛温度随之下降,导致大面积掉焦,炉膛负压低二值,炉膛负压低 MFT 保护动作。防止对策:1、燃供部要采购适合锅炉燃烧的煤种;发电部应加强与燃料的联系,注意煤化验单中硫的含量的变化,当硫的含量超标时要注意检查结焦情况,调整配风方式,防止炉膛结焦。2、在高负荷时加强巡查,每小时不得少于一次,当发现有结焦现象及时汇报,着手清除,并进行燃烧调整。3、发现炉膛温度高或炉内掉焦较多时,应及时采取措施并加以调整,防止发生炉底漏风、炉膛正压运行、炉内局部缺氧、火焰偏斜等现象,调整后注意观察调整的效果。4、运行人员做好掉大焦的预想,尤其在变负荷的过程中或低负荷时,发现炉膛负压大幅度摆动,应及时采取措施,减弱掉大焦对燃烧的扰动。5、调平各给粉机闸板门开度和转数,使各段均匀送粉。避免区域燃烧负荷过于集中,温度过高而导致了卫燃带区域的结焦。6、加强仪表分析,发现汽温偏高、排烟温度升高、炉膛负压变小等时应及时分析原因,判断是否有结焦倾向,从而做出适当的调整。7、当发现采取上述措施效果不明显时,可投油助燃,在保证燃烧稳定的情况下大幅度变化锅炉热负荷,促使结焦脱落。8、加强技术培训,提高运行人员发现问题、分析问题和解决问题的能力。专业技术人员也要针对存在的问题及时下放措施,并跟踪落实,及时采取对策。

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