1、二号炉包墙过热器泄漏停炉,停机处理事件经过:10 月 16 日 19:34,2 机组负荷 260MW,炉膛泄漏报警装置#18、#19 报警点异常报警,机组运行参数未发现明显的变化。现场检查发现 L11R 长吹吹灰器处有异常声音,进一步检查发现#2 炉右侧省煤器上部人孔门处泄漏声明显,21:17 确认为包覆过热器管泄漏,经省调同意后于22:38 #2 机组与系统解列。锅炉进行强冷去压后,检查发现#2 炉右侧省煤器上部人孔门下方包墙过热器管有两处泄漏点,两泄漏点均位于人孔门正下方 150mm 处,其中靠炉后管的泄漏点位于焊缝上,大小约 2mm,泄漏点周围无减薄,属典型的焊缝砂眼泄漏,为原发泄漏点,
2、称第一泄漏点;靠炉前的泄漏点长约 6mm、宽约 3mm,漏点周围明显减薄,显然是被吹破的被动漏点;经电弧焊补后,抢修工作于 17 日 14:45 结束,16:15 2炉点火,19:33 发电机并网。暴露问题:今年 4-6 月#2 炉大修期间锅炉防磨防爆检查时,发现#2 炉尾部烟道多个人孔门内护板下部的包墙管表面有 1.5-2mm 的腐蚀坑,并进行处理。分析认为: 由于检修工艺处理不当,焊前打磨掌握不好,使打磨后的有效壁厚明显减少,在焊接过程中出现管子被击穿现象,击穿后的焊接又受穿膛风的影响,出现了气孔等缺陷; 管子焊接时出现的局部击穿处理不当, 只采取增加补焊厚度和面积的办法, 焊后表面又进行
3、了打磨,造成一般的外观检查或着色探伤难以发现该类型缺陷; 第一泄漏点管子堆焊的面积是其它管段的堆焊面积的 23 倍,检修验收人员未对这一现象引起重视,失去了一次发现问题的机会。防止对策: 检修部应加强检修管理,提高责任意识,特别是加强对锅炉受热面管检修单位的焊工和钳工的技术交底工作; 将受热面管堆焊处理前的壁厚确认(测量)作为检修质量控制点,检修部负责编入炉本体检修文件包中; 检修部加强对受热面管堆焊处理的全过程监测,需堆焊的部位打磨后要进行壁厚测量, 当壁厚小于 2.5mm 时, 要监督焊接过程,避免击穿管子, 若焊接过程中管子被击穿, 必须更换被击穿的管段。 根据现场实际情况,对锅炉受热面管堆焊处理的部位进行 100%的着色探伤,有怀疑的还要进行超声波探伤。
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