1、机组汽机压比低保护动作,机组跳闸事件经过:故障前机组负荷 200MW,10、20、40 磨煤机运行,协调控制方式,AGC 控制投入,各项参数正常。故障经过:22:30 调度给出负荷指令 150MW,准备停一台磨煤机降负荷,22:38 听见机房有异音并发现协调退出,汽机调门切就地,同时发现汽机背压上升,最高到 16.9KPa,主汽压力已降至 8.7Mpa,负荷 188MW,检查高低旁系统,发现高旁 100全开,低旁开 20,急忙将高旁解手动开关,但高旁拒绝动作(关不动) ,22:42 汽机压比低保护动作跳闸,联跳发电机、厂用电自投正常。经热控人员检查,由于高旁压力控制卡件故障,引起高旁主汽阀突然
2、开启,造成汽机压比低保护动作跳机。经更换故障卡件,重新传程序代码后,6 月 22日 5:40 机组重新启动并网。机组跳闸后,通过对事故顺序记录和控制参数曲线的分析,发现高旁压力控制设定点(6HAH91DP001 XQ02)在 22:3838由 15.16Mpa 跃变到-82.99Mpa,造成高旁设定压力与机组实际运行压力(6HAH91CP901)形成很大偏差,使高旁快开联锁动作,高旁开满,主汽压力快速下降, 再热汽压力上升, 从而导致汽轮机压比低主保护动作,汽轮机跳闸。对于高旁压力控制的设定点的变化,经分析确定是由于高旁压力控制卡件(6DS1412-8DE)内的信号跟踪块 SWF 的故障造成的
3、,由于该块的输出信号突变为负值,造成高旁异常开启。暴露问题:1 对于控制系统卡件内的软件方面出现的问题研究分析不够深入,事故预想存在不足,没有做好防范预案。2、重要设备的控制与保护的可靠性研究还需进一步加强,检查检修工作还需全面、细致。防止对策:1、更换有问题的控制模件,重新下装程序。2、需对处理结果进行观察,观察期间高旁控制暂时切手动,并将主汽压力大于高旁设定压力 2MPa 快开高旁联锁暂时解除,待观察一段时间后再投入。3、观察期间发电部制定 6 号炉高压旁路部分功能解除运行控制措施。4、在曲线中组态该功能块的输入输出信号,重点监视相关信号状态变化。5、控制卡件内的软件方面出现的问题及时向厂家咨询,寻求彻底解决的方法,避免类似问题的再次发生。
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