1、机组因煤质差,炉掉大焦,炉膛负压高保护动作,MFT 动作,机组跳闸事件经过: 9 时,#1 机组负荷由 570MW 升至 600MW,协调方式,6 台磨煤机运行,其中 1A、1F 磨煤机磨制的是义马矿贫煤,1E、1C、1B 磨煤机磨制的是郑煤集团贫煤,1D 磨煤机磨制的是晋城无烟煤;1A、1B、1C、1E、1F 磨煤机均带 39t/h 自动运行,1D 磨煤机带 32t/h 手动运行;主汽温度 564, 主汽压力 24Mpa, 炉膛氧量 3.84.0, 负压在100+50pa之间,机组运行正常。3 月 5 日 9:4540,1 炉掉焦,炉膛负压剧烈增大至 400pa,氧量升至 5.6,1A、1F
2、 磨煤机燃烧器火检同时剧烈摆动,9:48,值班员投入 1A 层油枪、9:4735,投入 1F 层油枪, 9:4816,炉膛压力达到 4300pa,炉膛压力高保护动作 MFT,汽机跳闸、发电机自动解列。就地检查发现捞渣机人孔门被落焦砸开,水封破坏。9:50,1 机做停机处理;9:51,联系检修处理捞渣机人孔门;11:52,1 炉上水;15:00 分,1 炉捞渣机人孔门处理好,注水;15:38,1 炉点火;18:45,1 机冲车;19:07,1 机与系统并列;21:32 ,投协调、断油、负荷带至 400MW。原因分析:由于1 炉掉焦严重将捞渣机人孔门砸开,捞渣机密封水大量外泻,水封破坏,炉膛正压,
3、同时引风机挡板自动开大,大量冷空气进入炉膛,锅炉燃烧区温度下降,燃烧恶化,除 A2、F1、F2 煤火检之外其余21 个煤火检全部无火,因 F 层 4 只点火油枪运行,所以全炉膛灭火保护没有动作。 9: 4959,炉膛压力达到 2000pa, 炉膛压力高保护启动, 9: 5002,炉膛压力高保护动作 MFT,炉膛压力最高达到 4300pa。暴露问题:1燃煤灰熔点过低,运行人员对不同煤种的风量控制经验不足。2炉膛压力保护延时设计过长,不利于保护炉膛设备。防止措施:1、将炉膛压力高及压力低保护延时 3 秒改为 0.5 秒,提高保护动作的反应速度,更好地保护炉膛设备。2、对来煤的灰熔点进行分析,对变形温度比较低的煤种确定合理的掺烧方案。3、加固捞渣机及人孔门,将捞渣机的部分人孔门封死。4、尽快做燃烧调整试验准确判断结焦部位,制定防范措施。5、考虑增加在燃烬风区域炉膛蒸汽吹灰器数量。6、改进灭火保护逻辑,原逻辑为当本煤层所有点火油无火且少于 3 个煤火焰检测时,认为本煤层无火,当所有煤层无火时,锅炉失去全部火焰保护动作;建议取消点火油火检逻辑。7、当炉底水封破坏时,调整炉膛压力在+400pa+500pa 之间运行,根据炉底负压及时调整炉膛压力
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