1、电极夹套漏水导致喷炉事故讲解了2001年12月6日某氯碱公司电石厂发生的严重喷炉事故。该事故发生于早班交接期间,50余名工人聚集在电石炉二楼平台准备停炉抢修1号电极夹套漏水故障时,蒸汽热浪及熔融物料突然从2号电极处向外喷射,造成41名工人不同程度灼伤。文章详细分析了事故的直接原因和间接原因。直接原因是水套非正常漏水形成蔽气层,使炉内压力增大并引发乙炔等气体剧烈反应,导致喷炉。间接原因包括多个工作班组同时作业、冷料层增加水分、上部熔融层温度下降等因素共同作用。此外,文中提到电石炉停电检修后内部反应仍在继续,冷料层的自重加大高温区压力,最终导致喷发。针对此次事故,电极夹套漏水导致喷炉事故提出了一系
2、列防范和整改措施。这些建议包括检修前升降电极破坏蔽气层、确保冷料层干燥、延长水分蒸发时间、缩短检修时间以及定期释放炉气等具体措施。同时强调要加强安全生产教育培训,提升职工安全意识和操作技能,并建议组织技术力量改进锥形水套结构和制造工艺,以减少漏水现象。电极夹套漏水导致喷炉事故适用于化工行业特别是涉及电石炉操作的企业和相关从业人员。它为电石炉的操作人员、维修人员提供了宝贵的安全警示案例。通过对此次事故的深入剖析,文件帮助企业在类似设备检修过程中识别潜在风险,制定更为严格的操作规范,确保员工生命安全。此外,该文档也适合企业安全管理负责人参考,以便完善应急预案,提高应对突发事故的能力。同时,对于从事电石生产及相关领域研究的技术人员而言,这份材料有助于推动技术创新,探索更可靠的设备设计与制造工艺,从根本上预防此类事故的发生。