1、一次风机掉闸,RB 不成功,锅炉灭火、机组掉闸1、事故经过:故障前机组运行方式:2008 年 7 月 21 日 09 时, #4 机组负荷 494MW,41、42、43、44、45 五台磨煤机运行,41、42 给水泵运行,双套引、送、一次风机运行,机组处于 AGC 控制方式,总煤量 257 吨。故障现象:09 时 27 分,41 一次风机电机油站出口油压突降,备用油泵联启,41 一次风机仍因油压开关失压而掉闸,一次风机 RB 逻辑动作程序正常: 锅炉主控切至手动以 180MW/min 的速率强制降至 330MW, 45 磨煤机紧停保护掉闸,延时 2 秒后 44 磨煤机紧停保护掉闸,AB 层油枪
2、自动投入指令发出(油枪进到位后再进点火枪,然后打火,全部进到位时间约 6 秒左右) ;在油阀还没有开启前,锅炉燃烧恶化,火检信号相继丧失,只有 B2、B3、C4 火检信号存在,满足全炉膛灭火条件(层无火 4 取 2,各层均无火达到全炉膛无火条件) , 锅炉即发“全炉膛无火焰”保护掉闸,汽机跳闸,发电机解列。就地检查发现 41 一次风机电机油站油压开关取样管与母管的接头喷油,停止油站运行。2、事故原因:油站压力开关取样点是通过丝扣连接方式用直径约为 6mm 的表管连接在供油压力母管上的。该丝扣接头有可能在出厂时未安装好或在运输过程中发生松动,导致虚接,由于其位置靠近油站后部,在安装及巡检过程中,
3、由于工作不细致,均未能发现这一设备隐患,因此在长时间的油管振动及油压波动作用下, 丝扣接头突然错位崩开, 导致压力开关供油管突然失压,从而引发油压低 I、II 值信号,一次风机主电机跳闸。设备管理人员对设备重要性认识不够,致使巡检工作不到位,没有把油系统重要管道接头作为检查重点,加之维护单位巡回检查经验欠缺,这也说明我们专业设备管理方面存在漏洞,技术培训、监督均不到位。09 时 27 分 44 秒, 41 一次风机掉闸后, 由于磨煤机一次风母管压力由11KPa大幅降低至 4.78KPa (RB 试验时为 4.88KPa) ,且由于 45 磨煤机在自动切除后热风关断门关闭时间较长约为 25 秒(
4、较调试期间试验结果明显增加 10秒左右) ,并且磨煤机出口气动快速关断门关断时间也较长约 20 秒(正常应在 5 秒内快速关闭) ,再加上煤质差、煤粉管道阻力大,因此一次风压不能及时恢复,造成一次风速大幅降低、入炉煤瞬时大量减少,燃烧器火检信号相继丧失,致使一次风机 RB 不成功,没能稳住锅炉燃烧。做为制粉系统的一个重要安全保护装置,磨煤机出口气动快速关断门能否快速关闭是决定一次风机 RB 能否成功的主要因素,同时也会对锅炉的安全运行产生重要影响,这充分暴露了在基建和调试期间,没有认真把好质量关,也没能充分认识到磨煤机出口气动快速关断门的重要性,反应了专业技术人员技术水平的欠缺。3、防范措施:
5、(1)强化设备管理部专责岗位责任制、明确职责、严格考核,尽快弥补管理上的空白区域。(2)加强对外委维护单位人员的业务管理和技术培训工作,提高巡检质量,不留巡检死角,当前管理人员应重点监督巡检质量。 (由设备管理部马更生负责于 7 月 28 日前进一步完善巡检路线和巡检内容、质量标准,并组织维护人员进行培训考试) ;(3)对油系统等重要设备连接部件进行定期检查,发现问题及时处理。(4)初步检查制粉系统气动门关闭时间不合格原因是气源不足,已联系厂家及设计人员商讨技改方案。(5)定期检查试验气动门,发现异常及时处理。(6)进一步完善一次风机 RB 逻辑,防止出现单台一次风机掉闸锅炉灭火后,在 MFT 没有发出前油枪投入,引发锅炉爆燃。