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硫酸钾反应炉爆炸事故分析.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:155768 上传时间:2022-07-20 格式:DOCX 页数:2 大小:12.40KB
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1、硫酸钾反应炉爆炸事故分析事故经过2001 年 12 月 1 日 18 时 57 分,某公司硫酸钾车间 1#反应炉(曼海姆法硫酸钾反应炉) 用临时火嘴烘炉, 在停临时火嘴换正式燃烧器升温点火时,发生爆炸事故,造成 1#反应炉毁坏,幸未造成人员伤亡。原因分析1工艺操作方面(1) 按反应炉岗位操作工序的规定: “烘炉时必须严格按烘炉升温曲线进行,并注意保证炉内温度均匀上升,升温速率和总的烘烤时间要同时被控制”。 根据事故发生前后当班记录和有关人员反映, 用临时烧嘴烘炉 2 天时间,炉温最高升到 35,故改用正式燃烧器点火烘炉。由于热备期间,炉内呈现负压状态,操作工熄灭临时火嘴抽出炉外时,炉内吸入空气

2、。另外,操作时烟气引风机和空气鼓风机的开停等情况,当班记录没有准确记载,而且点火操作时,没有同当班调度和有关领导取得联系批准,故导致点火时发生异常情况爆炸。(2)操作工在正式燃烧器点火操作前的 3 分钟内,连续让硫酸钾化验室做 2 次测爆分析,存在先测爆点火熄灭,再测爆点火爆炸的可能。(3)也存在炉内置换不彻底留有死角,导致点火爆炸的可能。2设备管理方面(1)1#反应炉 11 月 29 日维修完工,按规程应直接用正式燃烧器点火烘炉, 并应严格按照安全技术规程操作。 然而该车间却是先用临时火嘴烘炉,未达到升温目的, 才改用正式燃烧器, 并在点火烘炉过程中发生爆炸事故。(2)干气蝶阀不严,炉内存在

3、可燃气置换不彻底。其中干气含氢气20%25%,甲烷 12%18%,乙烷、乙烯 25%30%,丙烷、丙烯 1%2%,碳四烃 0.1%0.8%,可燃气组分含量高达 75%以上。故阀门渗漏也可能导致爆炸事故。3测爆分析方面硫酸钾化验室在点火烘炉过程中,进行测爆分析 2 次,测爆结果是混合气体浓度均为 0.1%,而出具的化验报告上混合气体浓度都是 0,并且事故发生后确认测爆仪器灵敏好用。故化验员提供了不准确数据,是事故发生的又一因素。事故教训1要认真教育、提高各级领导、操作人员的安全操作意识,严格遵守安全操作规程,杜绝“三违”。2要提高各级各类人员的安全管理和技术操作水平,一级对一级负责,切实履行好自己的工作职责。3对专业技术人员逐级分类进行岗位安全技术操作培训,全面提高广大青工的安全技术操作水平和管理水平。

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