1、给水品质不合格导致锅炉爆管【案例简述】某电厂发生 3 号炉水冷壁爆管事故。3 月 12 日 18 时 10 分,3 号 320MW机组带 200MW 负荷运行时,发现机组负荷由 200MW 下降到 160MW,蒸汽流量由 680t/h 下降到 500t/h,给水流量由 680t/h 上升到 730t/h,过热蒸汽压力由15.2MPa下降到13.3MPa, 过热蒸汽温度由523上升到552,炉膛负压大幅度摆动, 运行人员现场检查锅炉 19m 标高燃烧器 B 角处响声较大,机组长判断为锅炉水冷壁爆管,随后机组停运。经检查发现炉膛为B 角右侧墙标高 19.5m 处第 10 根水冷壁管出现 38mm1
2、00mm 的开窗状脆性爆口,该管内壁有严重腐蚀,使内径44.5mm、壁厚 5.1mm 的水冷壁管减薄到 3.1mm;并且还发现燃烧器高温区的大面积水冷壁管内向火侧结有2mm 以上的铁垢,垢下有溃疡腐蚀凹坑,管壁减薄,有的减薄 2mm 以上,腐蚀坑下有金属宏观裂纹和微裂纹,腐蚀产物是高价氧化铁。【案例评析】3 号机组因制造、设计和安装质量等原因,长期分部试运,锅炉虽在长期停运期间采取必要的保养,但机组大部分热力系统无法保养,发生腐蚀。而该厂又对水质恶化的处理不够重视,凝结水除盐设备未能投入运行,低压加热器频繁跳闸,投入不正常,致使进入除氧器的凝结水温度偏低,而除氧器又未全面调试,不能正常除氧,从而导致给水中含氧、含铁量长期超标。因此,铁就随给水进入锅炉,全部沉积在水冷壁管上,铁垢的存在引起其沉积物下的垢下腐蚀,而铁垢又将引起水冷壁管的过热,金属温度升高又促进了腐蚀,最终导致燃烧高温区水冷壁管大面积鼓包。【案例警示】加强给水品质监督,确保锅炉给水符合要求,做好锅炉停用保护,防止炉管停用腐蚀。