1、细粉分离器积粉导致制粉系统放炮【案例简述】2001 年 6 月 13 日, 某厂 2 号机运行, 3 号、 4 号炉运行, 2 号机负荷 160MW,3 号炉负荷 310t/h,B 侧制粉系统运行。根据制粉系统防爆制度,前夜要执行倒磨规定,21 时 04 分,启动 3 号炉A 排,入口挡板开 40,排粉机入口负压4000Pa,温风挡板开 40,进行暖磨,热风挡板未开。21 时 15 分,A 磨入口温度 57,出口温度 45,值班人员听到门外一声响动,发现 3 号炉 A 磨入口负压正至 300Pa,排粉机电流由 42A 升至 65A,立即关闭温风门,停止排粉机,同时通知值长,联系绞龙值班员密闭
2、A 侧制粉系统,通知消防队。A 磨放炮后,到就地位检查发现,细粉分离器爆开两块防爆皮,排粉机入口爆开一块防爆皮,磨煤机入口轻微爆开一块防爆皮。【案例评析】就地在细粉分离器处发现,在爆开的防爆皮内部,有积粉阴燃,并从防爆皮处向外冒火星,在细粉分离器出口段,存在一段管茬,存有积粉,细粉分离器在出入口段,各有一平直管段,大约有 1 米多,也存在积粉,分析本次爆炸的起因为细粉分离器积粉所致。【案例警示】1将发现的积粉予以消除,并检查其他磨是否也存在同样问题,一并消除。2加装粗细粉分离器及回粉管温度测点。3将磨出口木块分离器拆除,消除该积粉点。4适当延长停磨时抽粉时间。5制定操作措施,给运行人员以指导。6.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求的条目 7.1.11 明确要求,制粉系统煤粉爆炸事故后, 要找到积粉着火点, 采取针对性措施消除积粉。积粉是制粉系统爆破的根源,只有消除了积粉现象,才能保证制粉系统的安全运行。