1、箕斗舌板座坏事故一、事故经过 2000 年 10 月 18 日中班时,主提升司机马某、谢某在正常操作中,正在 1#箕斗下放离装载还有 30 米左右时,监护司机谢某突然发现电流表有异常,立刻按下急停开关,并及时通知装载司机检查是否有异常,并通知有关部门和领导及时到现场处理。当装载司机听到异响声音后没有能够及时打急停。舌板自动伸出,碰上刚好下放的箕斗,由于惯性,等箕斗停下来时,箕斗表面已被刮破米左右,造成停产长达五小时左右的事故。二、事故原因分析 1、钳工检修不到位,舌板自动弹出,是造成事故的直接原因;2、装载司机未能及时发现并收回舌板,是造成事故的直接原因;3、绞车司机马某、谢某没有及时把车停住
2、,是造成事故的直接原因;4、机电检修人员检修不到位,导致故障出现,是造成事故的间接原因。三、事故责任划分 1、电、钳工检修不到位,设备不完好,没有及时处理,对事故负主要责任;2、装载司机没有及时反应并收回舌板,对事故负主要责任;3、提升司机发现问题操作判断不及时,对事故负主要责任;4、机电队长和班长现场安全管理不到位,对安全隐患的处理没有督促好,对事故负主要领导责任;5、队长负领导责任,书记负安全教育不到位责任。四、事故防范措施电钳工加强日常检修质量,对发现的设备隐患必须立即处理,处理不掉的必须及时向队部反应,不能遗留安全隐患,要确保设备完好。另外,值班电钳工加强巡检,发现隐患及时处理汇报,确保设备安全运行。五、事故体会及感想检修不到位,设备不完好是造成此事故的根源,在工作中我们要时刻加强设备的巡检工作,要按章操作,如发现设备异常立即停机,并汇报有关部门及时处理,避免事故的发生和扩大。