1、秦岭发电厂 5 号机“212”事故一、事故概况及经过1988 年 2 月 12 日 16 时 06 分,秦岭发电厂 200MW5 号汽轮发电机组,在进行提升转速的危急保安器动作试验时,发生了轴系断裂的特大事故。轴系的 7 处对轮螺栓、轴体 5 处发生断裂,共断为 13 断,主机基本毁坏。1该机组的基本情况:该机组的汽轮机系东方汽轮机厂 1983 年生产,出厂编号 14,为 DO5 向DO9 过渡的产品,调节部套也作了改动;发电机系东方电机厂 1984 年生产,出厂编号 8412 一 6 一 20。机组于 1985 年 12 月 13 日开始试运行,1988 年 2 月正式移交生产。截止1988
2、 年 2 月 12 日事故前,机组累计运行 12517 小时,检修 5988 小时,停运 461 小时,自停 59 次,危急保安器提升转速试验 6 次共 31 锤次,机组最高达到转速 3373 转分。2事故过程概况:这次提升转速的危急保安器动作试验是在机组于 2 月 12 日 5 时 52 分与电网解列后,用超速试验滑阀,在接近额定主蒸汽参数及一级旁路开启的情况下进行的。做 1 号飞锤提升转速试验时,6 号机司机将 5 号机盘上转速表揭示 3228转分,误看为 3328 转分,并手按集控室的停机按钮,使机组跳闸,但并未与机头的试验人员联系,致使他们误认为 1 号飞锤已经动作。在场人员提供, 在
3、做 2 号飞锤提升转速试验过程中, 当机组转速升到 3302转分时,听到有类似于汽门动作的声音,试验人员误认为 2 号飞锤已动作,将超速试验手柄放开,后确认 2 号飞锤并未动作。当转速降至 3020转分时, 未发现异常,请示在场总工程师后,继续进行 2 号飞锤动作试验。根据在场人员的回忆,先听到升速叫声,看到副励磁机喷出灰尘,然后听到一声闷响,发电机端部着火,此时一名民工腰部被残片击中,在东头的人员听到一声闷响后随即看到 1 号瓦盖翻起,高压后汽封喷出蒸汽,试验人员跌倒。从听到升速叫声到发电机端部着火时间约 6 至 8 秒,在此期间,据在场人员称并未感到剧烈振动,个别人反映发电机端部着火后又有
4、一声响。电厂有关领导指挥广大职工和消防队员奋力扑火,火焰于 16 时 28 分扑灭,一人被残片击伤。二、事故原因分析这次事故是由油膜失稳开始的,突发性、综合性强烈振动造成的轴系严重破坏。该机组的轴系稳定性裕度偏低和机组转速飞升超速到 3500 转分3600 转分是酿成这次事故的主要起因。 它是一次综合原因引起的技术事故。三、吸取教训采取措施为防止秦岭 5 号机事故的重演,提高同类机组的可靠性,采取以下措施:1改进调速系统设计,使其工作范围上限适当提高;改进超速试验,便于准确操纵,尽快对同类机组的调速器滑阀和超速试验进行一次普查,解决危急保安器的试验问题;提高超速保安装置的动作可靠性;重视热工检测系统的配备,保证仪表的工作完好率,加强机组关键运行参数的监测、保护、记录和记忆。2研制稳定性良好的轴承,确定各轴承的合理相对标高,提高轴瓦的制造质量及安装工艺,研究轴系重要螺栓的必要预紧力与防松措施,提高中低压转子接长轴的制造和安装质量,制定运行机组的合理许可值。3为从根本上采取有力措施,提高其运行的可靠性和安全性,建议列入“八五”重大攻关项目。