1、“7.27”丙烯联合压缩机 TISA2435 超温跳车事故一、事故经过7 月 27 日上午 8:25 左右,由于丙烯压缩机支撑瓦温度(转速 4750rpm,TISA2435 温度为 97、 TISA2437 温度为 99.7, 报警值均为 105) 较高,维修班副班长盖在压缩机操作工闫的监护下去调整进压缩机支撑轴承油压(流量) ,调整完进 TISA2437 润滑油压后进一步调整进 TISA2435 润滑油压,现场压力表指示为 0.13MPa,在调节节流阀过程中现场压力表压力并无变化,中控 TISA2435 温度点由 97涨到 1158:29 分,丙烯压缩机联锁跳车。压缩机跳车后,工艺人员积极联
2、系设备及仪表人员排查原因,最后发现进 PISA2435 润滑油压力表有堵塞现象。二、事故原因1、合成车间维修工盖在根据油压调整进轴承润滑油量过程中对异常现象判断不准确,操作不熟练,是造成此次事故的直接原因。2、合成车间在调整进压缩机轴承润滑油过程中没有引起足够重视,控制室与现场沟通不及时,技术指导不到位是造成此次事故发生的间接原因。3、压缩机轴承在调整润滑油流量过程中,压力表有堵塞现象,造成维修人员对异常现象判断不准确,业务技术素质不够硬,是此次事故发生的又一间接原因。三、事故防范和整改措施1、合成车间应加强维修人员的业务知识培训工作,定期进行实践操作业务考试,切实提高维修人员的业务知识和操作技能。2、加强对事故责任人盖的教育,找出自身工作的不足,增强学习的主动性。3、针对此次事故,全公司各车间须发动全体操作人员学习事故经过,接受事故教训,增强工作责任心,以避免此类事故的再次发生。