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定位筋松动造成发电机损坏事故.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:159326 上传时间:2022-07-25 格式:DOCX 页数:3 大小:12.74KB
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资源描述

1、定位筋松动造成发电机损坏事故【案例简述】某水电有限公司共装有四台灯泡贯流式水轮发电机组,采用扩大单元接线,1995 年 7 月 31 日首台机组投产发电,#2 机组于 1996 年 1 月份投产发电。2003 年 7 月 21 日,#2 机组发电机由于定子定位筋松动造成转子和定子摩擦,发电机损坏。2003 年 7 月 21 日 10 时 04 分, 应调度要求, #2 机组开机, 带负荷 10MW。10 时 40 分,运行人员在辅助运行层闻到一股焦糊味,中控室上位机定子225、226 测温点温度显示由开机时的 53、56升至 105、106。经检查,焦糊味来自#2 机灯泡头内,即于 11 时

2、04 分向地调申请停机,停机后测发电机绝缘为 2500/50。 15 时 10 分发电部维护人员进入定子内部检查, 未发现异常。19 时 45 分开机空转未发现异常,当手动建压后,在#2 机灯泡头立即闻到一股焦糊味,运行人员迅速停机。22 时 00 分,工作人员再次进入定子内部检查, 发现定子和转子相互摩擦。 24 日上午, 决定将定子吊出,#2 机随即转入大修。8 月 5 日,#2 机定子吊出机坑,检查发现 223239槽铁芯被磨损。8 月 6 日至 8 月 21 日,拆除#2 机定子线棒、绝缘盒、止压条后,发现 223239 处铁芯定位筋 4 根脱焊,造成定子铁芯下塌。【案例评析】1厂家在

3、 2001 年定子大修时定子叠片工艺不良,定子铁芯压紧不够,造成铁芯松动变形和定子局部过热。2厂家在 2001 年定子大修时定位筋弦距变位及焊接工艺不佳。3机组冷却系统效果不佳,定子正常带负荷时长期处于高温运行。4电厂技术管理存在薄弱环节,未根据实际情况制定机组运行温度控制措施。【案例警示】1在修复定子过程中采取如下技术防范措施:(1)定子铁芯冲片材料改为 DWW50-290 的武钢新型材料;(2)增加鸽尾筋与机座的结合力,固定螺栓用 35CrMo 材料,固定螺栓由原 M1025 改为 M1225,每根鸽尾筋再增加 3 个固定螺栓;(3)重新校正鸽尾筋的弦距,每条弦距间误差不能大于 0.3mm

4、,以保证鸽尾筋受力均匀;(4)更换部分穿芯螺杆,更换全部的穿芯螺杆使用的绝缘套管,保证穿芯螺杆绝缘达到要求;(5)铁芯每叠到 200mm 时用专用工具夹紧铁芯,掌握好压紧系数用扭矩扳手预压,铁芯压紧采用热叠压工艺。铁芯叠完后,对整个圆周同时进行整体压紧。2改造机组冷却系统,降低定子运行温度。在机组原来密闭二次循环冷却方式的基础上,在压力门盖上增加一台水冷却器,冷却水经过水冷却器冷却后,再进入空冷器,不断进行循环冷却,从而降低机组的冷热风,达到降低机组定子的温度。3限制机组定子的运行温度,调整原有的定子运行温度的整定值,上限由原来 115降低到 100。4加强技术监督,密切监视定子运行的温度和电流,定期详细检查定子内部,做好定子预防性试验工作。5.加强外包施工安全、技术管理,保证施工安全质量。

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