1、主斜井钢缆输送带飞车导致多人伤亡事故2006 年 6 月 16 日零点班,某矿斜井钢缆输送带停车时因制动装置失灵,驱动轮发生倒转飞车,上下输送带均出现较严重的断带情况,造成多人死亡、众人受伤事故,己组采区停产 6 天。一、事故经过主斜井钢丝绳牵引带式输送机于 1995 年底安装,1996 年 5 月投入运行,采用 400kW 直流双电机拖动,运输长度 1677m,巷道长度 1730m,机尾设置两个煤仓,两个装载点相距 20m。输送带长 3360m,西绳 3550m3 个接头,东绳 3470m 两个接头。2006 年 5 月 26 日,主斜井新电控柜吊装到车房三楼电控室,5 月 27 日在徐州中
2、矿大传动与自动化有限公司(以下简称中矿传动)技术人员的指导下开始布线、接线等安装工作。6 月 2 日至6 月 8 日中矿传动对新电控系统进行调试,6 月 9 日经中矿传动调试正常后于四点班投入使用。6 月 14 日 11:3013:30 检修期间发现新系统操作台“就绪”灯不亮,无法起车,停车后在高压真空接触器合闸时,快开触头带电 240V,因此切换到老电控系统开车。6 月 15 日在中矿传动的电话指导下查找故障,未能查出问题,再次送电后“就绪”灯亮起,各种指示也正常,可以起车。13:30 检修结束后使用新电控运转。在此之后使用新电控期间正常停车时上位机也发出报警,显示“反车”“紧急停车”“1
3、号、2 号高压真空接触器断开”等故障。2006 年 6 月 16 约 23:50 停车时驱动轮发生倒转,司机按下紧停按钮、并手动泄油均未能抑制反转,最终反车造成输送带下滑约 450M,东台电机烧毁,西台电机转子有灼伤,小抱闸未能落下抱闸,小抱闸泄油电磁阀卡死, 司机操作台“安全闸松闸”灯亮, 指示安全闸未投入。 下输送带断在 282架,上输送带在 298 架至 311 架脱离钢丝绳折叠、倾覆,上输送带断带位置在己二给煤机和己四给煤机之间的 311 架。二、事故原因1.液压电磁阀“三证”不全,存在较严重的质量问题,导致电磁阀不能正常的通断,造成液压站无法泄压,导致制动系统失灵,是造成这起事故的直接原因。2.液压站设计为带电泄压,而非失电泄压,设计不合理,是造成这起事故的主要原因。3.中矿传动未对新电控系统充分调试并进行无故障试运转,就将电控系统投入使用,是造成这起事故的主要原因。三、防范措施1.钢缆皮带安装逆止器,更换液压站。2.设备各种配件、备件严格把关,不符合规定的严禁使用。3.要求中矿传动对新电控系统重新调试,完好无误后方可投入使用。4.严格落实各项管理制度,包括检查检修制度,保护试验制度等。5.严格日常的巡回检查检修,符合机电设备完好标准要求。6.严格落实各级人员的岗位安全责任制和操作规程,各岗位员工加强责任心。四、启示质量缺陷猛于虎,用于生产必须严格要求使用达标产品。