1、小青矿“2006.5.18”运输事故2006 年 5 月 18 日零点班, 运输队铁道班班长刘安排房和隋处理火药库至变流机室段铁道。5 时该段处理完,当班带班副队长张发现配车至主井大坑段铁道螺丝有松动的,就临时安排两人紧螺丝。5 时 45 分左右,机车司机李从 S2 拉回 22 个一吨矿车,机车行驶到配车门前停车,李到配车取绳扣,配车调度于指挥李把这列车送到 N1 大巷(通风队仓库处) ,李鸣笛起车,向 N1 行驶 20 米,发现前方 100 米处有人,就边鸣笛边前行。当车行驶 50 米时,司机李发现机车有异常立即停车查看,发现铁道工隋头部和身体在车外,腿在车下,随即到配车汇报,配车调度立即汇
2、报运输调度,并组织人员将人抬出进行抢救,因伤势过重,抢救无效死亡。事故原因:(一)直接原因:1、死者安全意识淡薄,在处理铁道螺丝时蹲在道心,所处位置不当,而且背朝机车方向,不便于观察驶来的机车情况,本应听到机车声音或看到灯光,及时判断躲闪,反而判断失误继续作业。同时没有执行矿关于铁道工穿反光安全服的规定;也未按铁道工操作规程作业,在铁道上作业没有向配车调度汇报,没有在安全监护下作业,也没有设置安全警示标志,属违章作业,是这起事故的一个直接原因。2、司机李在机车运行过程中没有认真观察了望,只注意到远处有人,没有认真观察附近区域状况,违章操作,导致将附近铁道上背朝机车方向拧螺丝的铁道工隋井泉撞伤致
3、死,是这起事故的又一个直接原因。(二)间接原因1、运输队现场带班副队长张安排临时工作有章不徇,违章指挥。安排铁道工处理铁道螺丝时没有通知配车调度,没协调好同一区域内多工种作业安全,管理不细;领工房与隋为同组作业人员,违反操作规程规定,在作业过程中远离隋, 没有起到监护作用, 是导致事故的一个主要原因。2、运输队日常管理不到位,安排工作不细,粗线条管理,职工不执行操作规程,不落实矿规定(铁道工未穿反光安全服) ,沟通协调差,人员管理存在问题,是这起事故的重要原因。3、业务部门、分管领导对运输工作日常管理不到位,没有发现运输存在的问题。4、矿、队对职工安全教育不够,对按操作规程作业、执行矿规定要求
4、不严,个别职工安全意识不强。防范措施:1、立即在全矿通报本次事故,举一反三吸取教训,开展各系统、各部门、各环节、各岗位、各类人员等隐患大排查活动。查存在隐患,查制度、规程措施落实情况,查日常没检查或检查不细致的地方和环节,查不安全人或不把握人员,发现问题及时处理。2、教育职工严格执行操作规程和各项规定,并重新组织学习、考试,考试不合格者不许上岗。3、 完善运输各环节的安全协调工作, 健全完善铁道上作业请示汇报制度,并在作业地点两侧设置声光信号等安全警示设施。4、加强特种作业人员、岗位工的安全培训教育,提高安全意识、防范能力和监护能力。5、认真开好班前会,不参加班前会不许上岗,取消大班作业。6、铁道工不许在铁道上单人作业,必须穿反光安全服;大巷行人及作业遇机车必须躲避,机车遇人必须停车;S 翼和 W 翼大巷不许有人行走;否则,视为严重“三违”。7、基层单位、业务部门、分管领导及全矿要严细管理,加强动态过程、各项制度、各类人员的监管和考核。8、开展精细化管理,确保制度措施落实和人的行为安全可靠,打造本质安全型矿井。 首先在设备设施上实现本质安全, 井下电机车实现两侧开车,增大了望窗;在井下设置机车调向装置,使机车驾驶室朝向前进方向,便于了望。第二,井下人员安全帽、衣服、靴子贴反光条,增加视线效果。第三,加强职工安全培训,培养本质安全型员工。